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2011.09
中国成都 第九届电站金属材料学术年会
600MW空冷机组#2发电机机壳振动研究处理
唐建伟 张精桥 国华锦界能源有限责任公司
摘要:陕西国华锦界能源有限责任公司#2发电机从投运以来一直存在机壳振动大的问题,通过对
发电机在多种工况下的机壳振动情况进行测试,研究分析机壳振动的原因,并通过在机壳背部加筋、
发电机转子动平衡等措施,消除了发电机机壳振动大的疑难问题。
关键词:结构共振;加筋;动平衡。9
1发电机机壳振动状况简述
再热、空冷凝汽式汽轮机组。发电机由上海汽轮发电机有限公司引进美国西屋公司技术,经优化设计
制造,型号QFSN-600—2,静态励磁,水氢氢冷却。
陷(局部硅钢片断裂脱落)。后经研究决定更换#2发电机定子(转子返厂拆解检查、端盖、轴瓦、出
#2机组春节停机备用。#2发电机无检查、消缺工作,#2机组启动后,发电机机壳振动增长至60.喝1咖
uⅡl之间,最大达到73um,发电机各轴瓦(端盖轴瓦)的瓦振
常。修后新发电机机壳振动维持在65—7l
动在35--55um之间,相对轴振动均在优良值(76um)以内。
2发电机机壳振动原因分析
2.I发电机机壳变工况下振动测试
动测试。在稳定其他运行参数情况下,分别改变有功功率、无功功率、发电机氢温、密封油温、关停
氢冷器冷却水等参数,对发电机机壳振动进行测试。结果如下:
A)通过改变工况,发现发电机定子振动与机组有功功率、无功功率、氢温、密封油温、关停氢
冷器冷却水等工况无明显关系,属于稳定的强迫振动,由此可以排除因转子热弯曲、空气间隙不均
匀或电磁激振等问题而导致发电机振动。
B)振动最大点在汽端氨冷器下方水平位置,振动以这点为中心,向两侧、上下递减。
C)经过分析可以确定机壳振动与运行工况无关。机壳振动的原因应与机壳、基础等结构有关,
拟进行超速试验,并对机壳及基础的固有频率进行测试。
2.2超速试验及机壳固有频率振动测试
2010年5月1日一7日,为查明机壳振动原因,锦界电厂#2机进行超速试验,并对#2机发电机
值,离开这两个转速后,振动明显下降。 测试结果表明,机壳存在48Hz及53Hz两个固有频率,与
超速试验的结果吻合。通过以上试验分析,初步确定#2发电机机壳振动较大是由于存在结构共振所
致。机壳振动情况升速波特图如图1所示。
3发电机机壳振动大处理
3.1发电机机壳背部两侧加筋板
#2发电机机壳振动较大主要是由于结构共振所致,所以决定通过在#2发电机背部加装筋板,改
616
中国成《 第九屉电#§辑材料{术年台
变发电机机壳固有频率,避开共振问题,进而进·步降低发电机机壳振动。最终在机壳背部两侧加4
条筋板.总重1800Ir8,安装示意图如图2所示。
圈1机壳振动情I兄升速波特围 田2发电机机壳加筋图
3 2发电机机壳背部两侧加箭板后振动测试
所加筋板的重量相对定子重量来说微乎其微,对机壳固有频率的改变影响很小,但改变了机壳的
局部刚度,使机壳的模态振型发生了改变。发电机加筋后振动测试结果表明振动的晟大点发生了转移,
机壳的固有频率由48Hz下降为46
7Hz,53Hz的频率也有所下降。
33轴系动平衡
3 3 2动平衡分析厦加重情况
由于发电机#7、#8轴承的轴振动不大,表明机组的残余不平衡份量较小,但轴承座(端盖式轴
承)振动较大,可通过轴系精细动平衡方法,降低#8瓦的瓦振,以减小50Hz的转频澈振力,从而
降低机壳振动的响应幅值,以求机壳振动下降|恰格标准范围内,保证机组的安全运行。
但船Y的振动相位角变化5l度,轴承座振动幅值和相位均变化不大,励端氧冷器振动变化不大,机
壳振动最大选82岫,降幅达lOum,上述数据表明,轴承座振动的影响系数较小,根据8Y振动相位
角的变化计算,对加重重量和角度进行调整。
加重后8瓦(垂直方向)轴承座的振幅由57埘降低到4皿,减小丁50岫,8瓦振幅(Y向安装)
减小了30
um。虽然轴振动幅值变化不丈,但相位变化180度.表明轴振动值也变化了80u口,振动
目I试表明机壳以及氢冷器振幅均不超过38urn。降幅也达70
荷5
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