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提高插孔热处理合格率的工艺改进.pdf
提高插孔热处理合格率的工艺改进
田叶青
(贵州航天 电子科技公司,贵州 贵阳 550009)
摘 要:对某插孔热处理合格率低的原因进行 了分析,从而开展 了工艺改进试验。结果表明,用专用
工装代替原来的钢丝捆扎 .Y-艺,并且适当延长热处理保温时间,提高了插孔热处理的合格率。
关键词 :热处理 ;钢丝捆扎 ;专用工装
中图分类号 :TG 1 文献标志码 :A
ProcessImprovementforthePassingRateofHeat—treatmentontheJack
TIAN Yeqing
(GuizhouSpaceElectronicScienceandTechnologyCorporation,Guiyang550009,China)
Abstract:Inthispaper,thereasonsofthelowpassingrateofheat—treatmentononetypejackwereanalyzed.Duringthe
Heattreatment,theunsatisfactorybindoffofthewirebindingwasthemainreasonforthelow passingrateofheat—treat
mentonthejack.Afterthattheprocessimprovementwascarriedout.Theresultsshowthatbyreplacingtheoriginalwire
bindingprocesswith specialtooling,extendingtheholdingtimeoftheheat—treatment,thepassingrateofheattreatmentof
thejackcanbeimproved.
Keywords:Heattreatment,W irebanding,Specialtooling
扎收口后 ,再进行热处理。设计要求其热处理弹性
1 加工插孔工艺及检测结果
指标为 :开 口槽的插拔力≥2.45N。工艺参数见表
按表 1的工艺参数加工 102只插孔 ,钢丝捆孔 1,是公司一直沿用的技术参数 ,而且操作严格按照
收 口,热处理冷却后 ,检验其弹性指标,99只合格。 工艺文件执行。
室温放置 2周后 ,再检验其弹性指标 ,结果只有 44 2)现场调查发现,钢丝收 口时,开 口部分始终
只合格,合格率约为 43 。 存在一定间隙,用力不均匀 ,间隙也就不一样 ,从而
表 1 工艺参数及检测结果 导致插孔受力不均匀,热处理弹性不稳定。
3)理论分析认为,热处理时由于热膨胀而造成
钢丝松弛引起插孔开 口受力不均匀 ,从而导致热处
检验时间 出炉冷却后检验 2周后检验 理弹性不稳定 。
合格数量 /只 99 44 综合 1)、2)得出:利用钢丝捆扎收 口不理想是
合格率 ( )
导致插孔热处理合格率低的主要原因。
2.2 保温时间不足的影响
2 原 因分析
1)由于是到温入炉 ,在人炉操作时会有较大的
2.1 钢丝收 口不理想的影响 热量散
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