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提高插孔热处理合格率的工艺改进.pdf

提高插孔热处理合格率的工艺改进 田叶青 (贵州航天 电子科技公司,贵州 贵阳 550009) 摘 要:对某插孔热处理合格率低的原因进行 了分析,从而开展 了工艺改进试验。结果表明,用专用 工装代替原来的钢丝捆扎 .Y-艺,并且适当延长热处理保温时间,提高了插孔热处理的合格率。 关键词 :热处理 ;钢丝捆扎 ;专用工装 中图分类号 :TG 1 文献标志码 :A ProcessImprovementforthePassingRateofHeat—treatmentontheJack TIAN Yeqing (GuizhouSpaceElectronicScienceandTechnologyCorporation,Guiyang550009,China) Abstract:Inthispaper,thereasonsofthelowpassingrateofheat—treatmentononetypejackwereanalyzed.Duringthe Heattreatment,theunsatisfactorybindoffofthewirebindingwasthemainreasonforthelow passingrateofheat—treat mentonthejack.Afterthattheprocessimprovementwascarriedout.Theresultsshowthatbyreplacingtheoriginalwire bindingprocesswith specialtooling,extendingtheholdingtimeoftheheat—treatment,thepassingrateofheattreatmentof thejackcanbeimproved. Keywords:Heattreatment,W irebanding,Specialtooling 扎收口后 ,再进行热处理。设计要求其热处理弹性 1 加工插孔工艺及检测结果 指标为 :开 口槽的插拔力≥2.45N。工艺参数见表 按表 1的工艺参数加工 102只插孔 ,钢丝捆孔 1,是公司一直沿用的技术参数 ,而且操作严格按照 收 口,热处理冷却后 ,检验其弹性指标,99只合格。 工艺文件执行。 室温放置 2周后 ,再检验其弹性指标 ,结果只有 44 2)现场调查发现,钢丝收 口时,开 口部分始终 只合格,合格率约为 43 。 存在一定间隙,用力不均匀 ,间隙也就不一样 ,从而 表 1 工艺参数及检测结果 导致插孔受力不均匀,热处理弹性不稳定。 3)理论分析认为,热处理时由于热膨胀而造成 钢丝松弛引起插孔开 口受力不均匀 ,从而导致热处 检验时间 出炉冷却后检验 2周后检验 理弹性不稳定 。 合格数量 /只 99 44 综合 1)、2)得出:利用钢丝捆扎收 口不理想是 合格率 ( ) 导致插孔热处理合格率低的主要原因。 2.2 保温时间不足的影响 2 原 因分析 1)由于是到温入炉 ,在人炉操作时会有较大的 2.1 钢丝收 口不理想的影响 热量散

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