二滩水电站推力/下导轴承甩油及油雾防治对策.pdfVIP

二滩水电站推力/下导轴承甩油及油雾防治对策.pdf

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二滩水电站推力/下导轴承甩油及油雾防治对策.pdf

平面测纸中部略有一道油雾痕迹.试验表明:除油槽 行,相应轴承瓦温也将升高 ,对机组长期安全稳定运 盖板轻微的油雾逸出外 ,大量的油是从推力头 与转子 行不利.经我厂的多次探讨和研究,我们采用 了如下 中心体接缝处甩出[2j 四点防甩油措施: 加装叶栅.在挡油圈内壁距油槽底部 7O0mm(高 2 甩油原因分析 出静止油位约 lOmm)的圆周上平均分布. 从图 1町以看 出,内挡油圈壁上没设置阻油装 焊接47块水平夹角为 6度的叶栅.机组川贝H~~-t‘ 置,上部也没设置封油装置,更重要的足推力头和转 方向转动,叶栅迎着油流方向侧高,出油侧低.这样的 子接缝处没设置密封盘根.呵见发电机的原设计并未 叶栅布置,起到 厂压油的作用,防止油沿挡油圈壁 考虑到内挡油圈甩油的严重性,更没考虑到大量甩油 “七爬 ”.这是防止 内甩和外甩的第一道屏障. 的位置在推力头和转子的接缝处.经试验和现场的观 加装抛油环.在推力头上部 内圈平面上,加装一 察以及轴承结构分析,内挡油圈的两路甩油 ,一路沿 高度为223mm的抛油环 ,防止油流在推力头内侧平 挡油 行,翻过挡油圈,向挡油圈内侧甩出,污染水 台处堆积.这是防止外甩油的第二道屏障. 车室和下机架中心体;另一路沿挡油圈上行至推力头 安放密封盘根.在推力头上表面加工 12mm× 内侧水平台阶后,在此堆积,并在离心力的作用下,再 9mm(宽 ×深)的密封槽 ,安装 (I)l0ram耐油橡胶条密 上行至推力头和转 子的接缝处,然后通过接缝 ,向发 封 ,彻底防止油甩 向发 电机 内部 .这足防止外甩油 的 电机内部甩f}{,这部分油在通风作用下直接污染整个 第j道屏障. 发 电机. 量加高挡油圈.在挡油圈上对焊高 150mm、内 而 1#、3#、5#机组 的甩油并不明显,为什么?诊 外径均与挡油圈相同的挡油环.这是防止 内甩油的第 断结论如下:推力头内侧至内挡油 壁,形成从低到 二道屏障.加高的挡油环外圈加工有反螺纹槽挡油 高的油面.若 汕圈的圆度 以及 汕圈和推力头的同 环.这是防止内甩油的第三道屏障. 心度不是很好的情况__卜,即动静部件间隙不均和偏 在内甩油和外甩油方面采取了各三道屏障的措 心 ,这样引起的容积泵效应将会使油面波动变大,挡 施下 ,实践证明,发 电机 内甩油和外甩油已得到了根 油圈附近油面变高的情况,甚至出现甩油的现象.5# 本性 的控制 ,效果较为理想. 机情况较好,主要是囚为油槽 内较小问隙的动静部件 的圆度和 同心度不同. 按GE图纸要求 内挡油圈外径为 dP3035±1. 0mm,其实这是很不切实际的.挡油圈是经厂家加工 后,运至现场焊接安装的,在运输过程 中和焊接安装 过程中的变形远远超过了 ±1.0mm,并 安装完后要 调整到这样的范围内也不可能.内挡油圈的圆度和动 静部件 中心误差是客观存在的,甩油问题也就容易出 现,每台机组冈各 自的实际情况不一样 ,甩油程度也 就不一样. 实际 同一机组甩油的程度还和油槽油温有着 密切关系.当油槽油温变高的时候 ,透平油的运动粘 图 1 轴承结构 图 滞系数变小,甩汕情况将加重.特别是机组在汛期大 发电期间,机组温度较高,油槽油温也较高 ,对甩油进 4 防油雾改造 行改造势在必行. 另外 ,针对发 电机推力/下导油槽油雾逸出严重

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