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发电公司化学监控工作总结
制度、台账完善及监督网络运行情况
已完成了《化学技术监督制度及实施细则》、《化学技术监督管理标准》、《化学在线仪表校验制度》等监督管理制度的编写和修改完善工作。
结合机组检修,对#1、2、3机组检修化学监督检查台帐进行了补充完善,编写了#3机组大修化学监督检查报告。
根据人员变化情况及时更新化学技术监督网络成员,按照本厂化学技术监督网络,规范开展化学技术监控工作,每月定期召开了技术监控会,日常工作中化学专业与其它有关专业密切联系与沟通,就凝结水溶氧、油品质量、氢气湿度等异常情况进行分析与处理。在此基础上,还需继续在以后的工作中进一步严格执行各项标准,从而进一步提高我厂的化学监督工作水平,保证我厂化学监督工作的正常有序进行。本专业的日常工作开展情况介绍
每月3-12日按期上报化学技术监控报表、星级考评报表及机组健康评价报表。
每月定期召开技术监控月度工作会议,总结前月技术监控工作开展情况,分析存在的问题,提出解决措施,制定工作计划。
定期开展设备点检及水汽(气)、煤质、油质分析查定工作,及时发现设备缺陷和水汽(气)、油品异常,及时处理,保证了设备的安全运行。
2.1 加强油质化验监督工作,使油品质量保持较好水平。
2.11运行中严格执行油质监督标准,加强油质监督,发现油质异常及时上报并缩短化验周期,使油质异常得到及时有效地处理,各机组大小机润滑油质、抗燃油质、密封油及变压器油质保持合格水平。
化验监督中几次出现#1主机、#3主机、#1A小机、#4A小机、#4B小机等润滑油颗粒度不合格、水分偏高现象,颗粒度最高值为11级,水分最高值达93.2mg/L。针对异常增加了滤油机进行滤油处理,对轴封压力进行了调整,使油质及时达到合格水平,分析颗粒度超标原因为水份偏高对颗粒度的测量有较大的影响。如8月8日取样化验#1主机润滑油颗粒度11级不合格,水分偏高为83.52mg/L,针对异常加强了滤油处理,8月11日复测颗粒度8级合格,水分73.2mg/L。 8月8日取样化验#3主机润滑油颗粒度9级不合格,水分偏高为75.8mg/l,针对异常加强了滤油处理,8月22日复测颗粒度6级合格,水分41.9mg/L。
3月4日,测得除尘整流变1B12乙炔含量为0.10μL/L,3月28日复测乙炔含量为0μL/L。
3月7日,测得除尘整流变1B21乙炔含量为0.46μL/L,3月30日复测乙炔含量为0μL/L。
7月4日,化验#1抗燃油水分1067mg/L,不合格,7月11日滤油处理后复测水分794.9mg/L合格。 10月4日,#1机抗燃油水分987.6mg/l,接近标准值,针对异常外挂西安热工院滤油机处理,10月24日复测水分865.8mg/l。分析水分超标的原因与#1抗燃油采用阴、阳树脂交换处理的滤油方式产生水分有关。
7月7日化验#2抗燃油体积电阻率不合格,跟踪分析滤油效果,7月27日化验值7.59×109Ω·cm合格。
11年度抗燃油空气释放值出现不稳定现象,8月份分析#2、3抗燃油空气释放值不合格,分别为17.4、13.4min,分析其它指标合格正常,外挂西安热工院滤油机处理,9月份、11月份再次取样送检,#2抗燃油空气释放值分别为14.8、11.8min,#3抗燃油空气释放值合格分别为9.8、9.7min合格,11月份#1抗燃油空气释放值又出现超标为11.3min,滤油处理虽收到一定的效果,但还需继续对油质进行跟踪监督和处理。
10月12日取样化验启备变含气量不合格,为3.6%,12月化验值1.8%合格。
2.12加强对检修的#1、2、3机组启机前的油质监督,针对大小机汽轮机油、抗燃油、高低旁油、电泵油、循泵油、液压蝶阀油水分、颗粒度超标现象,加强了滤油处理和化验监督,使不合格的油及时恢复正常:
4月份针对#1B、#1电泵、#2主机、#2A、#2B、#2电泵大小机汽轮机油颗粒度、水分出现的不合格现象,加强滤油处理后合格。4月6日#1机抗燃油水分1497mg/l不合格,加强了滤油处理,4月8日复测水分73.5mg/l合格。2月9日化验#2机抗燃油酸值超标,为0.28 mgKOH/g,2月21日复测,酸值有所下降为0.23 mgKOH/g,但仍不合格(22日停机检修)。针对#2机抗燃油体积电阻率和酸值不合格,进行了换油处理后合格(将#3机抗燃油倒为#2机用)。在以后的化验监督中,一旦发现指标有增大倾向,应加强监督和滤油处理,使异常指标及早恢复正常。
5月份针对启机前的#3主机、#3B小机及#3电泵水分、颗粒度不合格现象,加强了滤油处理,复测合格。
5月份利用检修机会对#3机抗燃油进行了换新油处理(因#2EH油体积电阻率及酸值不合格,将原#3抗燃油倒至#2机),5月25日化验#3机抗燃油空气释放值不合格,为17分,通知汽机
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