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深入探讨300mw汽轮机低压缸排汽通道优化改造.pdf
深 入 探 讨 3 00MW汽 轮 机 低 压 缸 排 汽 通 道 优 化 改 造
赵国林
( 中电投贵州金元集 团有 限公司纳雍发电总厂,贵州贵 阳550002)
瞒要】阐述了哈尔滨汽轮机 厂在线运行的300MW汽轮瓤 低压缸排汽通道存 在的问题,提出 了排汽通道改造的必要陛和紧遇眭,通过分
.析凝汽器喉部流场的流动分布情况,揭示了喉部沆场不均匀的流动特点及其产生原因。提出了工程上允许的在喉部加装均流装置的优化改
,造方案 。
,鹾键词】汽轮机;排汽通道;低压缸;均流装鼙
’z
哈尔滨汽 轮机厂生产的N300- - 16 .7 /538 /538型汽轮机 ,配套 部传热系数应明显提高。利用施克洛维尔提出的公式对此进行 了定量计
№_ 21 7600_之型表面式凝汽器,采用冷却水闭式循环系统,抽气器为 算,结果显示凝汽器平均传热系数k由21 8335W/(m2 ·℃) 增加 到
水环式真 空泵。 25694 1 W,( m2 ·℃) ,增幅达1 7.7%。传热系数和有效传热面积都增
该厂在线运行的机组,存在排汽压力偏高的问题,尤其在夏季, 加 ,传热端差必然大幅度减小,端差刚氏1.40 C,换热效果会更好 。此
问题更为突出,造成机组出力和效率降低 。经了解,这一 问题在各电厂 外,不凝结气体也会相应减少,真空泵性能提高,抽气 口压力下降,这
的同型机组中也普遍存在,本文就这一 问题做 了深入探讨,并对低压缸 些都会 引起}j }汽 压力的阿 氏。
排汽通道进行 了优化 改造 。
1原因分析
低压缸排汽压力偏高 的问题在300MW同型机组普遍存在,分析
原因断定为排汽端结构有缺陷所致 。考虑到该型汽轮机系引进美 国西屋
公司20世纪70年代的设计技术进行制造 ,为使机组结构紧凑,改善
轴系特性,低压缸采用 了径向排汽结构,其扩压部分未设置导流装置 ,
而且低压缸排汽端上部向内倾斜1护。同时,凝汽器喉部横向设置了7 图2优化商呤叠徽入 口蒸汽速度分布
号、8号加热器、抽汽管道及喉部支撑管。这种结构及布置不仅造成排 某电厂2 号机低压缸排汽通道优化改造在大修期间进行,由于大
汽通道损失系数高达1 366 ,而且凝汽嚣管束入 口处蒸汽流场分布很不 修后系统严密性和运行方面 问题 ,致使真空提高的数据未能直接测定,
合理。图1为对应—个排汽 口的凝汽器管束入 口处蒸汽速度分布图。由 但在将2004年3月( 改前) 和9月( 改后) 的运行数据对循环水温
图1可见,管束入 口处中部为很大的漩涡区,从传热角度看,这不仅使 度 、真空严密性进行修正后 ,发现排汽压力在安装均流装置前、后分别
凝汽器有效传热面积减小,而且不凝结气体会汇集在该区域,造成该区 为 1 1.72k Pa和 1 12 2kPa ,压力 的降低值在0 .5kPa 左右二
域的传热系数大幅度下降。此外,凝汽器冷却管束入 口处蒸汽速度在 图3是某两台机组排汽通道改造前后的对比试验 结果。由图3可
50m /s 以下时,冷却管束的局部传 热系数随蒸汽速度的增加而增加, 见,当循环水入 口温度在2 a℃以上时,对排汽通道进行优化改造将使
但当蒸汽速度达到50m /s 后,传热系数将不再变化。由图1还可看出, 汽轮机排汽压力刚 氏0.5k Pa 以上。这与本厂此次改造的结果相 当一致,
引进型300MW机组凝汽器冷却管束入 口处蒸汽速度在0—50m/s的 也证 明这种改造较为有效 。
区域还很大,冷却管束的局部传热系数W #vr T进- 步提高。在排汽 口正
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