单板焊接一个流生产试行.ppt

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焊接一个流项目组 内 容 背景 现状分析 改善措施 实施效果 问题与对策 下一步工作 一、背景描述 单板焊接的生产组织及排产模式实行分段排产,多段缓存,物流不畅,加工周期长,随着公司单板的种类越来越多、批量越来越少,如何进一步缩短制成板加工周期,及时满足客户要求,成为单板焊接生产组织过程中的迫切课题。 为摸索目前生产组织过程中的问题点,从6月底开始,车间组织相关部门人员一起,以项目组方式定期进行现状调查、原因分析、制定改进措施,并在焊接1线进行实施,评估实施效果。 二、现状分析(物流路线) 二、现状分析(排产方式) 分段排产、物流隔断 1、单板加工排产方式: 主体上为推式(PUSH),SMT完工单板在焊接前建立一定库存缓冲,再根据焊接工序的设备约束及人员约束,结合单板紧急度,主要靠人工方式排产。 2、焊接环节细排产方式: a、以11条插件线的人数及11条波峰焊的设备约束为主要输入,同时使成型与铆接的进度能适应插件线体需求; b、以13条补焊线体的人数及上工序的来板为主要输入,同时使分板及压接能适应补焊线体的进度要求。 二、现状分析(缓冲区域) 线外作业工序多,缓冲区域多 1、线外作业工序:因铆接、分板、压接独立于流水线以外,使焊接车间内部形成多个单板缓冲区: 铆接前堆板区(SMT完工); 插件前堆板区(铆接完); 补焊前堆板区(过完波峰待分板或压接); 入库前堆板区(待分板或压接)。 2、因缓冲区域多,排队次数增加,单板在制量增大,等待时间变长。 二、现状分析(工位编制) 作业WI工位人数波动大,人员组合复杂 1、由于单板结构等因素,目前插件WI工位编制人数在1与16人之间变化,补焊WI工位编制人数在1与18人之间变化,同一单板插件+补焊的总编制人数在1与24人之间变化。 2、由于任务令平均批量约为100PCS,每种单板的平均上线时间不足2小时。 3、每条线体的生产单板在频繁换型,同时,对应的单板所需求的工位人数在大幅度波动,而为确保每位员工在任何时刻都能“有活干”,排产过程的人员组合变得异常复杂(目前难以用IT方式实现) 4、最终导致的趋势是:“物等人,而不是人等物”,加工周期变长。 二、现状分析(人员技能) 多技能人员不足,产品结构应对能力弱 1、多数员工的技能单一,同一条流水线上目前的细分岗位有成型、 铆接、插件、上板、波峰焊操作、补焊、压接等,岗位之间的调整适应能力差。 2、产品结构不同,所需的岗位工位人数差异很大,工序之间产能匹配性弱,生产柔性不强。 三、改善措施(分板上线) 1、原有作业方式:离线作业,集中分板。 2、改进后方式:上线作业,分板机采取流动配送方式,补焊流水线上一旦有需求,由线外人员将分板机推至线体的相应工位点进行作业。 3、改善效果: 分板作业工序的等待时间变为零,已经在所有线体上全面实施。 三、改善措施(压接上线) 1、原有作业方式:离线作业,集中压接,需要排队等待。 2、改进后方式:上线作业 增加压接机的配置数量,将压接机安装在补焊流水线的线体工位上,改集中作业为流水线作业,已经在补焊9线进行了专项改进试验及效果评估,详细见附件报告。 3、改善效果: 已经进行了局部试行,压接作业与补焊同步完工,等待时间为零,而且减少了排产环节,预计10月份压接设备到位,全面实施后,预计对整个制成板的加工周期缩短8小时。 三、改善措施(铆接上线) 1、原有作业方式:SMT完工单板,在插件前进行集中铆接、贴胶纸、装散热器(烘板),并在插件上线前形成一定缓冲库存。 2、改进后方式:将铆接设备移到插件线体上,同时,对插件线体做一定改造,设置可移动的垫板,根据铆接工序所需要的工位数,灵活调整垫板位置,使上述作业变为插件流水线的一部分,已经在插件1线试行。详细见附件报告。 3、改善效果: 减少一次排队等待,但对人员的技能要求提高。 三、改善措施(人员培训) 1、原由状况: 实行一个流生产方式,长期以来主要难点问题之一是岗位之间人员柔性不足,由于产品结构特点的频繁变化,同一流水线上不同的时段所需要的岗位人数大为不同,而有多岗位技能的人员较少,一定程度上增加了排产难度。 2、改善后状况: 在车间各岗位之间有计划地组织进行岗位交叉技能培训,特别是使插件和补焊之间的技能进行拉通培训,在人员技能上为一个流生产创造前提条件,并从6月份开始,在焊接1线进行前后流水线拉通生产,插件补焊人员实施纵向排产。 3、改善效果: 插件员工中已经有67%的具备补焊技能。

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