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云浮硫铁矿降低尾矿品位选矿研究和试验
曾细龙 吴焕勋 姜建明
广东云硫铁矿企业集团公司
云浮硫铁矿是国家“六五”计划重点建设项目,总投资6.37亿元,设计年产原矿300万
吨,是我国最大的硫铁矿生产基地和硫精矿出口基地。云浮硫铁矿有得天独厚的资源优势,已
探明硫铁矿储量2.08亿吨,平均含硫31.04%,氟、砷、铅、锌等有害元素含量低于国家规定
值,是生产硫酸的优质化工原料,有“东方硫都”之美誉。
云浮硫铁矿矿石加工设计有富、贫两条生产线。富矿线矿石经过粗碎、中碎、细碎、棒磨
等工艺生产一3mm矿;贫矿线矿石经过粗碎、磨矿、浮选、过滤等工艺生产硫精矿。原设计
硫精矿品位为38%一42%,现生产品位≥45%的高硫精矿。另外,现富矿线生产一3mm矿产
生的溢流矿通过管道输送到贫矿线浮选成硫精矿。
我矿地处广东西部,从地理位置上讲与主要用户相距较远。由于运杂费的大幅提高,增加
了用户采购成本。另一方面,提高硫精矿品位,其烧渣含铁量提高,可以用于炼铁或炼钢,又
大大提升了烧渣的价值。根据市场分析,提高精矿产品的竞争力,我矿实施精料战略,将精矿
品位从原设计的38%一42%提高到45%以上。这样,既降低了用户的单位金属的采购成本,
又提高了烧渣的价值,使硫铁矿资源的硫和铁都得到利用。
我矿选矿有三个显著特点:一是原矿入选品位人选品位比较高(平均25%),二是入选品
位波动范围大,三是精矿品位高。基于这三个特点,选矿作业存在控制难。易跑尾的问题。为
此,我矿开展了选矿课题研究,从工艺和管理着手,探讨降低尾矿品位,提高精矿回收率的途
径和方法。
。
1尾矿品位高的原因分析
众所周知,影响浮选的因素主要是磨矿粒度、矿浆浓度、浮选时间、药剂制度、充气和搅
拌、浮选流程、水的质量和矿浆温度等。但尾矿品位高低与原矿性质、精矿品位有直接的关
系。我矿在生产高品位硫精矿时,原矿品位一般为20%一25%,尾矿品位5%一10%,回收率
80%一85%。分析跑尾的主要原因有:精矿品位高、入选原矿品位波动大、棒磨溢流矿泥化严
重和流量不稳定、原矿单体解离不充分、工艺流程和工艺控制等因素。
2解决跑尾的一般措施
针对上述跑尾原因,我矿采取以下措施来降低尾矿品位。
2.1 加强配矿管理。控制人选原矿品位并降低波动
人选原矿品位高,意味浮选作业中的金属量高,考虑经济成本的原因,精矿回收率只可达
到一个合适的值,必然会有部分金属量流失于尾矿中。因原矿品位高,尾矿中流失的金属量也
云浮硫铁矿降低尾矿品位选矿研究和试验 ·223·
会造成尾矿品位较高。入选品位波动大,浮选作业必然难以控制,磨矿细度、浮选药剂制度也
要经常随原矿变化,选矿工艺制度瞬间没能跟上原矿变化,尾矿品位必然跑高。为此,我矿强
化入选原矿配矿工作,力求把原矿品位控制在20%一25%。
2.2去除棒磨溢流细泥
我矿富矿线生产一3ram矿,其棒磨工序的溢流矿经管道输送到贫矿进行浮选,再生产硫
精矿。棒磨溢流矿选矿一直是我矿的一个难题。尽管其可浮性较好,经富集可得较高的精矿品
位,但溢流矿泥化严重,一400目含量高,其浮选的尾矿品位一直难以控制好,尾矿经常
跑高。
去除棒磨溢流部分细粒矿泥,减少泥化矿石对浮选的影响,是有效降低尾矿品位手段之
一。我矿一直采用高效浓缩池去除细泥。过去因其排矿系统采用自流方式,大小不好控制。太
小容易堵管(出现很多次)而太大了没有溢流,故其浓缩效果一直不理想,也无法有效去除
细泥。2006年我矿对高效浓缩池进行技术改造,采用自动控制高效浓缩池液面的变频技术,
用底流泵将矿浆扬送至高位矿浆分配桶,再从分配桶自流到I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ系列浮选。底流泵
的采用,稳定了浓缩效果,有效除去大部分矿泥,改善了浮选条件。该技改项目投入使用,高
效浓缩池有效除去大部分矿泥,为降低棒磨溢流选矿尾矿品位和稳定棒磨溢流人选系列的矿浆
量有显著效果。
2.3控制棒磨溢流量,稳定人选矿量
棒磨溢流量时大时小,对浮选作业不利。经改造,棒磨溢流用高效浓缩池底流泵扬送至矿
浆分配桶,把矿浆均匀分配至3个系列浮选,稳定各系列入选量,改善浮选条件。在生产实践
中,磨浮车间可灵活根据棒磨、磨浮两个车间的开机情况,合理调节棒磨溢流量入选,如棒磨
溢流量特别大时(棒磨排池时),磨浮车间启用备用Ⅳ系列浮选
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