煤气布袋除尘中PLC自动控制的方案优化.pdfVIP

煤气布袋除尘中PLC自动控制的方案优化.pdf

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节 能 2006年第9期 ·-——46—-—— ENERGYCoNSERVATl0N (总第290期) 高炉煤气布袋除尘中PLC自动控制的方案优化 吴海霞,李文霞,刘建文,杨振华,索张淼 (安阳钢铁集团公司,河南安阳455004) 摘要:在5座高炉煤气布袋除尘中实现了PLC自动控制,采用SIE删Ss7系列ET一200M系统, PROFIBUS网络组态。其中DI、IX)采用Simatics7—300的模板,高炉扩展模板之间用光缆联结,形成 以38高炉为核心的连锁控制,可实现对系统的自动调节。 关键词:高炉;PLC自动控制;布袋除尘 中图分类号:TF547文献标识码:A文章编号:1004—7948(2006)09~0046—03 1引言 工艺流程如图1所示,高炉煤气经炼铁重力除尘器 安钢现有的5座350m3高炉煤气除尘原先采粗除尘后经煤气总管进入布袋除尘器除尘,净化后 用双文氏管一脱水器的湿法除尘工艺,其缺点极为 的煤气随后进入净煤气管,经调压后(控制煤气压力 明显:(1)需要建立庞大的供排水设施,污泥沉淀及 在15kPa),并入净煤气总管网。除尘灰通过卸、输 泵房占地面积大,产生的大量污泥在堆放、运输过程 灰系统装入汽车外运,可作为烧结原料。 中对厂区环境影响较大,且煤气洗涤水沟需定期清 重力除尘器jJ脉冲氮气 热风炉 污;(2)耗水量大,运行费用高,还存在水污染问题, 加剧了水资源危机;(3)净化的煤气由于喷水损失了 低压脉冲布袋除尘器H净煤气总管H调压阀H煤气管网 大量的有用热量,同时大大增加了煤气的含水量,降 灰尘 低了煤气的发热值,浪费能源。干式布袋除尘由于 气力输送灰仓H高位灰仓H粉尘加湿机H汽车外运 具有节水、节电、投资少、占地面积小、运行费用低等 优点,已经成为高炉重要的煤气除尘方式[1--5]。因 图1高炉煤气布袋除尘工艺流程图 此,安钢在5座350m3高炉系统中新建干式布袋除 2.3除尘器参数 尘设施拟取代原先的湿法除尘系统。在新建的干式 每座高炉脉冲布袋除尘器的主要工艺参数: 布袋除尘系统设计中,充分利用了PLC自动控制的 (1)箱体(单、双排布置):6台 优点,实现了以3#高炉为核心的连锁控制,这将对 (2)箱体外径:咖3420mm 国内同类系统的改造或设计提供宝贵的经验。 (3)单个箱体的滤袋数:176条 2高炉煤气布袋除尘工艺 (4)滤袋规格:垂130×6000mm 2.1工艺参数 (5)单个箱体过滤面积:425m2 (1)煤气发生量:7.2×104m3/h (6)单个箱体过滤煤气量:12000m3/h (2)煤气发热量:3310kJ/m3 (7)最大处理煤气量:72000m3/h (3)炉顶煤气温度:100~150℃(正常);80℃(最 (8)滤袋材质:氟美斯 低);280℃(最高) (9)滤袋型号:98

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