废脱硫剂处理方法的研究和效果.pdfVIP

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废脱硫剂处理方法的研究和效果 本溪钢铁集团有限责任公司焦化厂 刘文丽 杨文刚 摘要在技改和治污过程中,本钢适8qSl进清洁生产理念。我们针对在干法脱 硫产生的废脱硫剂处理方面存在的问题,分析了采用常规处理方法的利弊,考察了公司 工艺链,分析了废脱硫剂的组成,最终确定把焦化厂硫酸车间作为工艺链闭环的切入 点。仅用极少的资金。实现了有害废弃物的资源化;解决了污染转移及恶化环境的问 题;取得了可观的经济效益。使经济、环境、社会三个效益和谐统一。 关键词:清洁生产固体废弃物治理污染资源化效益 1.研究的目的与方法 本溪钢铁(集团)有限责任公司是一个具有百年历史的特大型钢铁联合企业。 左右的脱硫剂报废,1996年以来,报废脱硫剂一直露天堆放在燃气厂第七加压站院 内。随着时间的推移,场地受限制、产生二次污染,成为棘手的问题。政府环保部门 也多次催促尽快解决。我们也曾尝试比较几种处理方式,都因不太经济,而未做处理。 在处理方法上一般有下列三种: 1.1简单地露天长期堆放。单质S被氧化生成SO,气体逸散到大气中,若遇雨天 H,SO,浸入周边的土壤中,使周边寸草不生,甚至影响附近的地下水,且有碍观瞻。 1.2普通焚烧法。使其S被氧化成SO,放散大气中,形成二次污染,又腐蚀设备。 1.3安全填埋法。按照省环保局要求,危险固体废弃物的处理办法——异地深埋 法。即在地下修筑槽盖,距地面6米以上密闭的钢筋混凝土槽,处理费用较高。虽符 合环境保护法要求,但在运途管制,运距又远,加上其他要求高。诸如泄漏率、上部 夯实层厚度、必须下卧一定深度等等,费用相当高。根据“谁处置谁承担费用?的原 则,所用费用均由企业自己承担。 前两种方法均为环保法所不允许,而后一种方式费用特别高。怎样妥善地解决上 述矛盾呢? 2.方法研究与物料分析 近几年,本钢集团公司在技术改造和污染治理过程中,适时引进清洁生产理念和 循环经济的思想,许多工程做到了既有环境效益和社会效益,又能取得了经济效益。 鉴于这一思路,我们首先对废脱硫剂的成份进行了认真细致地分析,其全硫份分析结 —·328—- 果全硫份约为16-32%。同时对整个公司工艺链加以考察。我们选择焦化厂的硫酸车 间,作为工艺链闭环的切入点。由于这些有害固体废弃物的成份与硫铁矿相近,加之 掺配入炉,作为生产H,SO。产品的原料。 废脱硫剂掺配硫铁矿焙烧制酸技术应用,是否影响正常的制酸生产过程呢?这是 公司环保处、焦化厂、燃气厂共同关注的深层次问题。因此,组成了处理废脱硫剂攻 关课题组。 2.1分析脱硫剂成分组成。目前,本钢燃气厂制氢车间使用的脱硫剂型号有两种: BG-I型(含Fe,O,40-50%XBM-3型(含Fe,0,约60%)。其他成分,见表l: (0.1%)。从脱硫剂与硫铁矿的成分组成比较看,掺拌焙烧制酸理论上是可行的。 表1 BG-1型与BM-3型脱硫剂其他成分比较 BG.I型:藻铁矿 BM.3型:转炉灰 生石灰 0.8% 0.8% 锯末子 0.5% · 1.2% 水 2.5% 3% pIq 9~10 9~ll 2.3废脱硫荆中杂质分析,全硫约为16~32%。经过吸附后,废脱硫剂中还含有 FeS、烃类、萘及其它微量高沸点杂质。从理论上分析和生产实践证明(焦化厂硫酸 车间已对再生酸成功地进行焙烧处理),这类组分入焙烧炉后,在高温下裂解氧化生成 S0,、SO,、CO,等气体,可与炉气混合后作为原料气制酸。有害元素如:As、F等有 害元素的含量多少,对生产操作能否带来负面影响有待于进一步探讨。为此,本钢燃 气厂委托大连化学物理所测试部,对废脱硫剂中杂质As、F元素含量进行了测试,结 果见表2: 表2 两种脱硫剂比重及其有害元素砷(As)氟(F)的含量 含砷(As) 含氟(F) 比重 粗

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