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218 。纪念《金属制品》创刊40周年暨2012年金属制品行业技术信息交流会”论文集
lOOt转炉冶炼ER70S一6焊丝钢单渣操作探索与实践
刘占林, 高长益
(首钢水城钢铁(集团)公司,贵州六盘水553028)
t
摘要通过对ER70S一6焊丝钢采用单渣操作可行性分析,研究单渣操作与双渣操作对钢铁料消耗的影响,结合水钢100
转炉冶炼实际情况和ER70S-6系列钢种的特点,对单渣操作枪位控制、流量调节和造渣等工艺进行规范,减少喷溅和金属损
失,降低钢铁料消耗。
关键词转炉;单渣操作;焊丝钢;冶炼:钢铁料消耗:喷溅。
1 问题的提出 复验证和不断总结,建立了ER70S-6系列钢单渣操
t 作模型。
水钢二炼钢现有100t转炉3座,100LF精
炼炉1座,六机六流150X150方坯连铸机3台。
其中2。连铸机配备电磁搅拌、气雾冷却等设备,为 2 ER70S一6焊丝钢采用单渣操作可行性分析
加工长材品种钢生产专用连铸机。鉴于目前水钢加 对于中、高碳钢,为了降低出钢过程温度损失、
工长材品种钢生产成本较高,产品利润低。为降低 减少钢中夹杂物含量等,必须进行高拉碳出钢。由
消耗,节约成本,为水钢打造“西部长才精品基地” 于出钢碳高,终点钢水及炉渣氧化性较弱(平均氧
打下基础,研究摸索ER70S-6焊丝钢单渣操作模式。活度为130X10吨左右),脱磷效率也较差,如采用
通过取双渣渣样和终点渣样进行分析对比,分析双 单渣操作则易发生磷高事故。而ER70S-6系列,出
渣中金属铁含量比终渣高20%左右,TFe含量相当。钢碳较低(平均0.06%),终点钢水及炉渣氧化性较
由此得知,采用单渣操作对降低加工长材成本具有 强(平均氧活度为500X10‘6左右),脱磷效率高,
重大意义。 因此在ER70S一6系列钢摸索实验单渣操作。
通过实践摸索,对造渣料加入量及加入时机、 2.1渣样分析
氧气流量调节、枪位控制等参数进行跟踪摸索、反 渣样成分见表l。
表1渣样成分
由表l得知,双渣和终渣TFe含量相当,平均
原辅材料生产与应用 219
双渣铁含量比终渣高23.29%。根据Ca平衡计算,渣操作实验。通过对造渣料加入量及加入时机、氧
双渣渣量取平均值7.3t,按双渣倒渣量为50%计 气流量调节、枪位控制等参数进行跟踪摸索、反复
X50%
算,双渣操作比单渣操作增加金属消耗为7.3 验证和不断总结,建立了ER70S-6系列钢单渣操作
000=9.86
×23.29%/85×1 kg/t钢。 模型。
2.2 炉渣氧化性即(FeO)含量对脱磷的影响 3.1装入制度
FeO对石灰的熔化速度具有决定性的影响,它 铁水84~86t,废钢9.5~11.5
t,总装入量
95.5+0.5
是石灰熔化的基本熔剂。FeO与CaO对脱磷反应的 t。铁水装入量可根据热量作适当调整。
影响比较复杂,当FeO很低时,石灰不能很好熔化, 3.2第一批料加入量
显然不能脱磷。但若FeO过高
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