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可资源化烷基化废酸裂解装置若干问题分析与探讨.pdfVIP

可资源化烷基化废酸裂解装置若干问题分析与探讨.pdf

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·76· 中建·天元杯2014年第34届中国硫与硫酸工业技术年会论文集 可资源化烷基化废酸裂解装置若干问题分析与探讨 陈 新 (扬州金桃化工设备有限公司,江苏扬州225008) 100~1 近年来,许多城市空气PM2.5超标。以北京市制在1 150℃的高温下进行。裂解反应制得 为例,中科院、中国环科院、北大、清华、北京市环保 的含有反应生成物sO:和H。O以及废酸中烃类有机 监测中心等都对PM2.5来源发表过各自的研究结物质燃烧产物CO:和H。0的高温炉气,经过废热锅 论,称机动车排放尾气对PM2.5贡献“一般认为在炉冷却并与助燃空气问壁换热降温后送至制酸系 10%~50%,多数认为在20%~30%”。与此有关,统生产工业硫酸,所得产品再返回烷基化装置,实 国内许多炼化企业倾向生产更多能减少汽车排放 现可资源化循环利用。 对环境污染的高辛烷值汽油,然而多受烷基化废酸 1.1化学反应方程式 裂解装置生产亏损所困惑。目前国内炼油厂烷基 废酸热裂解反应: 化装置通常采用浓硫酸(或者氢氟酸)作为催化剂, 经过净化洗涤、吸收,硫酸浓度逐渐降低,每生产1t 烃类物质燃烧反应: 烃化油约产生80~100 kg废硫酸,该酸是一种粘度 较大的胶状液体,色泽呈黑红色,W(H:SO。)为82% 主要成分c。H18. ~90%,训(H:0)为5%~8%,烃类物质(有机聚合 油)质量分数5%~10%。有机聚合油主要是一些高 天然气燃烧反应: 分子烯烃、二烯烃、烷基磺酸、硫酸酯以及溶解其中 的硫化氢、硫醇等物质,性质不稳定,能散发出一种 天然气CH。占95%。 特殊的刺激性气味‘1o。1985年6月国内第一台烷1.2工艺流程简介 基化废酸裂解炉在抚顺石油二厂投入运行,是我国 烷基化废硫酸通过地下槽废酸输送泵经压缩 较早采用热裂解法处理烷基化废酸的企业。2012空气雾化喷入裂解炉内进行裂解。裂解炉设有空 年10月,山东金城石油化工有限公司15kt/a废酸 气和燃料气混合喷嘴,根据废酸喷入量及裂解炉燃 裂解装置一次投料试车成功,该装置采用了南化研 烧室温度,控制助燃空气及燃料气进入量。正常条 100~l 究院科瑞工程有限公司研发的具有完全自主知识 件下,裂解炉温度控制在1 150℃。裂解炉 产权的废酸裂解制酸专利技术。2013年10月,国出口的高温炉气进入废热锅炉、空气预热器降温至 内最大的烷基化废酸裂解回收装置——山东东营 300—350℃后去湿法净化系统。净化装置采用动 科德化工有限公司40kt/a废酸裂解装置正式投入 力波一冷却塔一两级电除雾器的工艺流程,经绝热 商业运行,经过连续72h跟踪考核,各项工艺指标 增湿、降温洗涤除尘后再进入填料冷却塔。填料冷 均达到了设计要求。现就当前废酸裂解装置中一 却塔的循环酸采用板式换热器移去系统热量。冷 些问题做些探讨和研究。 却塔出口炉气温度降至38℃后进入两级电除雾器, 进一步除去炉气中尘、酸雾微粒,然后进入干燥塔, 1废酸裂解工艺过程 经sO,风机加压后送至转化工序,经过二转二吸后, 废硫酸裂解反应包含热化学还原反应和热分 由尾气吸收塔脱硫处理后经烟囱达标排放。 解反应。废硫酸热解为s0,和H:0的反应从350℃ 为了提高裂解炉炉膛温度,降低燃料气能耗,并 提高炉气s0:浓度,实际生产操作中采用500℃左右 开始,500℃以上逐

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