几种用后高变催化剂剖析的探究.pdfVIP

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2003年第3卷第4期 气体净化 ·99· 几种用后高变催化N-N析研究 朱立忠,袁亦然,陈文锋 (南化集团研究院,江苏南京210048) 我国于20世纪90年代初与日本TEC签九江石化总厂化肥厂300kt/a合成氨工艺于 约引进了九江、内蒙、兰州3套以渣油为原 料的大型合成氨流程,其简图如下: 22日正式投料试车。高变催化剂采用日本UCI 远东催化剂化学品有限公司生产的C12-3催 化剂,总装填量约103m3,分两段装填,两段 之间设换热冷却,一段装填23m3,二段装填 与80年代初引进的3套渣油流程相比,高 变前采用了Lurgi专利的低温甲醇洗脱硫技段)。本炉催化剂运行至1998年12月时阻力降 术,可将总硫脱至l×10由以下,这样无论原 料油含硫多少,均可使用比Co-Mo系耐硫催系统总压降的50%以上,只好换下,共运行 化剂便宜得多的Fe-Cr系催化剂,同时又避免2.5年。更换前一段出DCO为14%(设计值为 了乌鲁木齐、宁夏两厂低硫渣油流程在使用 8.8%】,二段出口CO为2.3%。许多中小化肥 Fe-Cr系催化剂时出现的因原料气含硫而造 厂以重油(渣油)为原料的合成氨、制氢系统多 成催化剂低温活性丧失致使三段出口超标的 采用三项流程,流程简图如下: 后果。 —— ZnO 重油 —— 、、釜 重 炭 湿 高 变 次 氧 低 茨 换 化 》 油 》 黑 法 温 》 气 n 锌 》 温 田 02 气 洗 脱 变 脱 .9 脱 变 墨 烷 刀化 涤 硫 换 硫 吸 硫 换 吸 化 收 收 蒸汽 此工艺与前者的最大差别就是采用湿法 化法,以Na2C03为吸收剂。高变催化剂采用 B112催化剂,分两段装填(其中一段又分两 脱硫(如A.D.A法等),仅能将H2S脱至 层),总装填量约29.6m3,操作压力为2.6MPa。 50mg/m3,且不能脱除有机硫,故需使用有一 定抗硫能力的高变催化剂。 本炉催化剂自1997年8月开始使用,至1999 南化公司氮肥厂二合成车间制氢系统 年8月换下,更换前上段进出口温度分别为 (相当于60kt/a合成氨规模)净化工序即为此流 程,其中裂解气脱硫采用改良的A.D.A湿式氧 3.5%。 ·100· 气体净化 2003年第3卷第4期 脱 氯 天然气或 加 氧 —— 一 高 低 甲 氨 氢

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