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- 2017-08-17 发布于安徽
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安钢140t/h干熄焦生产探索
张纪民陈昕李学志 (安阳钢铁股份有限公司焦化厂)
摘要:结合安钢l40t/h干熄焦生产实际,简要介绍了干熄焦生产过程中所遇
到的问题,分析并找出了解决问题的方法,对干熄焦生产的稳定顺行和焦炭质量的稳
步提高有非常重要的作用,具有较强的现实指导意义和推广价值。
关键词:干熄焦气体循环爆炸极限冷强度热强度
0前言
年6月23日达产。该工艺采用高温高压自然循环双压余热锅炉,自身除氧,全
自然水循环,烟气系统中的受热面分为高压部分和低压部分,为国内干熄焦发电
工艺首创。设备运行平稳,投资较低,熄焦效果好,回收红焦余热效率高。相对
于中温中压工艺可提高10%~15%的发电效率,每年多创效益800万元。该工艺
的采用,不但节约了大量的水资源,利用了红焦余热发电,还可以提高焦炭强度,
防止湿法熄焦时产生的污染性气体和粉尘,较好地解决了冶金行业所必须面对的
高能耗、高污染两大难题。
1问题提出
由于焦炭在干熄炉内要停留1.5~2h,相当于延长了焖炉时间。于是,我们大胆
提出6米焦炉18h周转时间的生产模式。
2生产模式设计
2.1操作时间的确定
X
一组2 55孔6米焦炉共有l
lo孔炭化室,按原设计每孔炭化室lOmin的操
除完成正常操作外,还余1.5h的检修时间。于是,我们将6米焦炉的操作时间确
定为9min/炉。
2.2熄焦模式的确定
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节能氰排与安全环保
140t/h干熄焦的生产能力。根据计算,我们得出“九干一湿”的熄焦模式正好与
140t/h干熄焦设计处理能力相匹配。
2.3排焦模式的确定
由于安钢140t/h干熄焦排焦系统是单皮带运行,需要留有一定的检修时间,
不可能实现18h连续排焦。我们执行白班检修1.5h,其它时间连续排焦的运行模
式。
3生产实践与改进措施
3.1操作时间的生产实践与改进措施
操作时间的生产实践在实际生产过程中,我们发现制约操作时间的最大因
素是熄焦车的运行速度。在最大速度为3.Om/s的情况下,熄焦车在8#焦炉(近
干熄炉端)的平均处理时间为9.07min/炉,而在7号焦炉的平均处理时间为9.
的生产要求。
改进措施一是在确保安全的前提下,提高熄焦车的运行速度,使其最大速
度由原来的3.Om/s提高到3.3m/s;二是提高旋转焦罐的低速运行速度,缩短低速
运行时间,平均每炉缩短4S;三是科学安排湿熄炉号,缩短操作时间。
改进效果通过采取以上三项改进,熄焦车的平均处理时间缩短为8.4min/炉,
完全满足了平均操作时间9rain/炉的生产要求。
3.2干熄炉操作的生产实践与改进措施
干熄炉操作的生产实践由于安钢140t/h干熄焦排焦系统是单皮带运行,白
成锅炉入口温度和排焦温度偏高。且处理量的增大对循环风机的操作也带来较大
困难,循环风量提升过快,易造成焦炭的浮起;提升较慢,排焦温度过高,使正
常生产难以为继。
改进措施一是使循环风机变频器的调节模数由l%提高到0.1%;二是在检
排出量先降低至约120t/h,待风量提高后再逐渐加大,但不大于138t/h。检修开
始后逐渐将排焦量降低至约80t/h,然后停止排焦。其具体操作关系分别如图1、
图2;三是锅炉入口温度大于900℃时,打开循环风量旁通调节阀,控制锅炉入
口温度。
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节能承排与安全环保
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图1循环风量与时间关系图
图2排焦量与时间关系图
改进效果采取以上改进,可使循环风量稳步提高,不会出现焦炭浮起,冷
焦排出温度不大于180℃,锅炉入口温度控制在880~9600c之问。
3.3焦炭烧损的生产实践与控制
焦炭烧损的生产实践空气中的氧
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