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关于TDW可控减速顶养护维修管理模式的探讨.pdf

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关于TDW可控减速顶养护维修管理模式的探讨 邢潮汀 ,黄先席 (上海铁路站场调速技术中心有限公司,上海 200071) 【摘要】 微机可控减速顶自上世纪90年代在广东韶关站研制成功后,已在全路几十 个站场得到广泛应用,由于其控制手段灵活,控制效果良好,投资省,因而受到全路 广大用户的一致好评。随着新铁标的颁布与实施,以及以研制生产单位为主体的减速 顶专业化养护、维修模式的推广,如何更好地发挥微机可控减速顶调速系统的作用, 更好地解决目前站场减速顶管、用、修中存在的若干问题,已是当务之急。 【关键词】可控减速顶;维修;模式 一、TDW微机可控减速顶管理工作现状 由于长期以来在减速顶设备修、管、用方面形成的行政管辖不一和系统割据的局 面,致使减速顶设备修、管、用工作得不到广泛的交流,因此,使这一工作的发展也 很不平衡,存在着诸多问题,这些都影响到了减速顶设备效能的发挥与进一步推广应 用。据了解主要存在以下几方面的问题: (1)、只注重减速顶设备在站场调速工作中的应用,对减速顶的管理上存在的实 际困难不支持、不解决; 2 ()、一些单位在减速顶的维修管理和运用中,只注重使用,不注重维修,主要 是在减速顶使用中,对出现问题的顶只更换,不修复,同时又抓不好现场使用中减速 顶运用方面反映出来的问题,并把这些问题反映给生产单位,导致减速顶在使用中暴 露出的问题长期得不到解决; 3 ()、基础管理工作薄弱,管理机制不健全。 由于当前在减速顶设备的用、管、修工作上存在上述诸多问题,不但增加了维修 成本,而且还影响了设备效能的充分发挥。 二、TDW微机可控减速顶维修管理工作的建议 随着铁路运输的不断发展,对编组站的要求越来越高。减速顶的安装数量越来越 多,现行的减速顶维修体制已不符合专业化维修的要求。改革现有维修体制,实行专 业化集中维修是非常有必要,也是切实可行的。伴随着以研制生产单位为主体的减速 顶专业化养护、维修模式的推广,以及减速顶调速技术的广泛应用,如何更地解决目 76 前站场管、用、修中存在的一些共性问题,已是当务之急。 专业化维修工作展开后,涉及的有关基础建设和管理体系是确保工区正常有效运作 的前提。强化基础建设,建立健全制度,不断调动职工工作的积极性,实行以“四个 基础”为目标的维修、管理模式,是做好管理养护维修工作的关键。 1、台帐、管理制度是工区标准化管理的基础; 2、加强职工培训,提高维修人员的业务知识水平是工作的基础; 3、职工的团结协作是工区精神建设的基础; 4、以研制生产单位为后盾是工区综合保障的基础。 在新体制、新格局的优势中,强化职工队伍综合素质,提升管理、维修、技能水 平,从应聘人员中培养一些年轻新手,把懂管理、懂业务、懂技术、工作有责任心的 职工提升到主要岗位,使他们的才华得到充分发挥。在日常养护、维修工作中能够做 到“有章可循、有标可依、有据可查、有序可控”,才能确保减速顶设备维修质量良好 和运输生产安全。 三、TDW微机可控顶调速系统中股道内可控顶的养护和维修 股道内可控顶的养护、检查、维修,涉及面广、难度大,存在的不利因素多,要 想管、用、修全面平衡,就需要一整套周密详细的工作计划措施和现场养护维修经验, 必须严格执行当天发现的故障,处理维修不过夜,并按照预先制订的养护维修流程以 及铁道行业标准和单位的技术资料文件去认真落实执行。 (一)、关于站场可控顶存在冬季不锁闭问题等现象的成因 1、由于电磁阀在股道上使用时间的延长,对地绝缘阻值降低,驼楼在溜放车辆时, 电压分流值存在压降分流,不能满足电磁阀的做功要求,线圈产生的电磁力偏低,引 起推杆推出长度不到位,可控顶滑动油缸闭锁无法进行。 2、壳体内套总成及电磁阀未经合格测试检查就上股道安装使用,存在有内套总成 管壳磁化及推杆O形圈过紧等现象,推杆推出长度达不到3mm~4mm之间,闭锁无法进 行。 3、线路主线电缆未按标准要求进行年度测试检查,存在破皮、老化、漏电、短路、 断路等安全隐患。 4、壳体内环形槽和底部润滑油稠化、油脂污物等进入锁销锁套及内套总成中,由 于气温下降等因素变化

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