张钢4# 石灰窑技术改造实践.pdfVIP

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第32卷 第2期 山 东 冶 金 Vol.32 No.2 2010年4月 Shandong Metallurgy Apirl 2010 生产技术生产技术 # 张钢4石灰窑技术改造实践 赵国武,杨吉春 (内蒙古科技大学 材料与冶金学院,内蒙古 包头014000) 摘 要:张钢对4石灰窑窑体加高了2.3m,由采用双向旋转网状曲线布料技术的布料器代替旋转钟式布料器;采用变频器# 控制风机电机转速,实现风量线性调整和准确控制;在窑底石灰漏斗出口安装料封管,实现连续供风。改造后,生产过程中 窑况稳定,石灰产量由80t/d提高到110t/d;各项质量指标均达到冶金二级石灰标准要求。 关键词:石灰窑;布料器;窑体;供风系统;卸料系统 + 中中图分类号号:TQ177.26 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2010)02-0043-02 原供风装置主要为1台离心风机,在进风口设 1 前 言 有活动挡板,通过调整挡板的角度来控制风量的大 张钢4石灰窑为中国石灰协会设计的节能型普# 小。同时,由于卸料系统缺少锁风装置,卸料时,须 通竖窑,2004年建成投产,石灰产量约为80t/d,石 停止供风。这套供风、卸料系统存在如下缺点:1) 灰CaO平均值为85.3%,活性度为260mL,灼减为 通过调整挡板角度来调节风量,风量控制不准确。 6.4%,质量指标达到冶金三级石灰标准,供总厂生 2)卸料时停止供风,窑内缺氧,无烟煤燃烧不完全, 产烧结矿用。随着总厂炼钢项目的投产,要求用于 生成大量的一氧化碳排出,造成热量损失。3)停止 炼钢的石灰质量指标达到冶金二级石灰标准。为 供风时,窑内煅烧带温度下降,由于石灰石的分解 此,决定对4窑的窑体、布料系统、供风和卸料系统# 速度与温度成正比例关系,石灰石分解速度放缓, [1] [2] 进行技术改造,提高石灰质量 。 容易造成石灰产量降低或石灰出现生烧 。4)由于 供风不连续,容易造成窑内工况紊乱,严重时会导 2 现状分析 致煅烧带下移和缩短。煅烧带下移,出窑石灰温度 张钢4石灰窑窑体高为18m,有效容积140m ,# 3 偏高,在造成热量损失的同时,还会对出灰皮带造 窑内最大直径为3.6m,高径比为5。经过2a多的生 成损伤;煅烧带缩短,必然导致石灰石煅烧时间不 产实践,煅烧出的生石灰中间始终包裹着生烧的石 足,石灰出现生烧。 灰石,起初认为是由于配煤量偏少、煅烧温度偏低

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