济钢210t转炉轴流风机控制模型的优化和应用.pdfVIP

济钢210t转炉轴流风机控制模型的优化和应用.pdf

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长,使得部分煤气浪费,根据太钢的成功经验,把杯阀前后的压差控制值改为100Pa,有效地缩短了回 收杯阀的憋压时间,延长了煤气的回收时间。 同时,若将煤气回收条件放宽至cO含量30%时回收,就意味着煤气回收时刻提前,结束时间 推后,从而提高了煤气的回收量。 综上所述,根据现场的实际生产数据,煤气回收开始时间较以前提前约30s。按120000的流量计 算,多回收煤气近1000立方,按标准热值计算,吨钢回收量提高了约2.54 5结论 (1)煤气回收极限值虽与实际煤气回收量存在较大差距,但对煤气回收量的提高提供了必要的技 术依据。 (2)干法除尘系统与转炉冶炼连锁较多,系统参数的优化是一循序渐进的过程,保证系统稳定运行 是一切工作的前提。 (3)在理想工况下,济钢210吨转炉吨钢煤气最大回收量为123.06。 (4)通过对吨钢煤气回收量的理论分析,找出了具体的提高措施,为高效地进行煤气回收工作打 下了坚实的基础,这一系列措施的实施,使吨钢煤气回收量由原来的80增加至现在的115以上,取得 了良好的经济效益的同时,使济钢三炼钢向国内负能炼钢的先进指标又迈出了坚实的一步。 济钢210t转炉轴流风机控制模型的 优化与应用 马洪德钱瑞 (山钢集团济南钢铁有限公司炼钢厂,山东,济南250101) 前言 济钢210t转炉烟气一次除尘系统采用德国鲁奇于法除尘技术(简称LT法),其具有节水、节能、 环保的特点,在国际上该技术已被认定为今后转炉除尘的发展方向,它可以部分或完全补偿转炉炼钢 过程的全部能耗,实现转炉无能耗炼钢的目标。本文主要通过对210t转炉冶炼时理论烟气量的计 算,找出与实际生产时风机风量的差距,最终对风机的控制参数进行进一步的优化,取得的效果比较 明显,值得行业借鉴。 1 转炉烟气量与风机风量分析计算 ID风机为转炉烟气的流动提供动力,是干法除尘系统的关键设备之一,整个系统的控制效果受 风机风量影响较大,即能准确地为系统提供合适的风量是实现精确控制的基础和前提,与实际产生烟 气量相比,风机风量过大,会使配水量失真,灰尘湿度加大,极板、极线挂灰严重,影响电场的起晕电压 和收尘效果,大大降低电除尘器的除尘效率。风机风量过小则会导致转炉冶炼时炉口溢烟严重,恶化 炉前的工作环境和系统的稳定性。 1.1理论烟气量的计算 1.1.1理论炉气量的计算(标况): (1) 其中:G——铁水最大装入量,kg,取235t; 1 85 K——最大脱碳速度,C/min,取0.43%; CO+CO:——烟气成份含量,%,取O.96; 把数据代人公式(1)得:V。=235×1000×0.43%×112/0.96=117892Nm3/h 1.1.2烟气量计算 转炉烟气处理方式有燃烧法与未燃法两种。未燃法是炉气冲出炉口进人烟罩,通过控制使烟气 中可燃成分尽量不燃烧,再经冷却、净化后,由风机抽引送人回收系统贮存加以利用。则济钢210t转 炉干法除尘系统处理烟气的方式属于未燃法,故转炉烟气应按未燃法计算: 约有10%的燃烧为CO:,则系统产生的干烟气量:V=1.17V。=137933Nm3/h 1.1.3加矿石后的烟气量变化 转炉的造渣工艺要求转炉在冶炼过程中加入造渣料和冷却剂,其在熔池内反应会产生部分烟气, ID轴流风机风量是根据转炉的吹氧量计算而来,加料时吹氧量不会随之波动,故在设计时考虑了加 料给转炉烟气带来的变化,当加料信号来时,风机的风量在原计算的基础上加上一个经验值。 下面根据210t转炉的实际情况计算矿石加入后的烟气量变化如下: 加1kg的矿石,含80%的Fe203; 其中90%的Fe203发生如下反应:Fe203+3cqFe+3cOT 10%的Fe203发生如下反应:Fe203+c—也FeO+cOT x0.1-o.33m3; 舻生的co量为:焉×0.8×0.9+兰斟×0.8 根据实际的生产情况

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