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- 2017-08-16 发布于安徽
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生料入磨粒度的研究
郑禄庆1李本仁2
(I.南京水泥工业设计研究所;2.上海建设路桥机械设备有限公司)
摘要:当理论研究证明磕碎产品的入磨粒度最佳可以达到6—8毫米时,运用“料屡粉碎”的原理的“无篦条可
逆锤式破碎机实行入磨粒度可控静J在10毫米之下,从而提高管磨机的产量和降低能耗。
关键词:料层粉碎·八磨粒度·莲蔓簿可逆锤式破碎机。
1 前言
如果以冀东水泥厂引进德国OK公司的大型锤式破碎机作为开始,我国水泥工业经过八年左右
时间,实现生料破碎从多段向单段的转变。到上个世纪九十年代中期,生料的单段破碎已成为水泥厂、
设计院和设备制造厂的共识。单段的破碎工艺不仅减少了生料破碎段的设备投资,而且降低破碎段运
行的能耗,经济效益显著。
然而,在整个生料制备系统中,生料经破碎后的人磨粒度,通常为小于25毫米,这种破碎与粉磨之
间的工艺界定值并未因多段破
碎向单段破碎转变而变化。迄
今为止,我国水泥工业的生料
磨机仍以管磨机为主。管磨机
的机械效率很低,其80%以上
的电能消耗在回转运动中的发
热和噪音上,并未参与有效作
业。统计资料表明:在于法水泥
生产线上,生料制备系统电耗
占总电耗36%以上,而其中的
85%是生料磨机的电耗①,由
。 此可见,降低管磨机电耗对水
畜
毫 泥生产意义重大。
罐
普 降低管磨机的电耗有两个
嬉
.}L 主要途径:其一是采用立式磨
菅
章 机来取代管磨机,其二是降低
生料的入磨粒度,目前,新建的
水泥生产线,基本上采用立式
磨机。而对老的生产线改造来
讲,降低入磨粒度比较经济。
2 入磨粒度的减少
图1为人磨粒度(即破
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