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- 2017-08-15 发布于安徽
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超高温使用的新型钐钴永磁研究’
孙旭亮,龙毅,强文江,张正义
(北京科技大学材料学院.北京100083)
摘薹一时可以在起高温使朋的新s哪嗡斥cll豇)烧结.1165℃圆熔.快淬.等温时效.控速冷却.
永磁夸奎的劓备工艺进.a-r研宽.重点调查7夸叠得到的试榉用美国LDJ-3600型礁滞回线测量仪测量
时效温度时效时间曩时效后的冷却速率等工艺参数 其遇敲曲线t确定试样的层一q。C日∞·用强磁
甘夸壹磁性能的影响.刺备出了性能很好.々新型 场振动样品氆强计测量样品在高温时的磁性能.
sn啦桃国‘z|A永磁夸奎.在400℃时%为
为10.65MGOe,性能表明谊合奎
7.22kOe.(B协 3结果与讨论
在高沮下可以使用.
关键词:SmCo永碓台盒;矫顽力汪度系按 本文首先研究了时效温度对合金的磁性能影
响.发现在830.-850℃左右有较高的磁性能.因此
1引言 将8,o℃作为时效温度进行了以下实验.
圈1表示封效时间对台金磁性能的影响·将烧
最近.可以在400℃以上使用的新型结后的同一试样。分别在∞.c下等温时效-时闻分
ol盔)合金引起了人们的注意·这种台 别是:2h、12h、24h·然后以0.7.c/rain的建率冷却
Sm(c~Fc
金有低的内禀矫顽力温度系数,使合金在温度膏遮 至室温.测量合金的室温磁性能.由分析可得.时
效时间的变化会显著影晌氆体的磁性能,胜着时效
400℃到500C时仍然有丈的矫顽力,可以满足在超
高温度下的使用·已有很多文献对新型 时间的延长,合金的缭音融性能也遵渐增加-在12h
的对供达到最大值.过分延长时问没有益处-可能
sr邮~Fecu矗)台金的成分及微塘构、矫藏力机
制进行了研究‘”1.但是报道的工艺参数不很确定, 是时间太长.导致台金晶粒过分长大或者氯化的缘
而实际上台金的制备工艺对提高台金的综合磁性能 故.
有着重要的影响·因此本文重点调查了时效温度r
时效时间及时技后的冷却速率等参数对台金磁性能
的影响,并研制出性能榍好的磁体·
2实验方法
槲用Sm:娜%Co;毂%融蚴毛Qr
9螂%Zr:99.9%的贩料制备了sm(co即Cu墨)
6.y=O--O.04,守7.0--7.6·
合金一其中删.22,x=O加.1
由于Sm对O有较高的亲和力,因此在这里使用了
有效z的撬念,通过实验验证确定Sm的烧损系数·
田l时效时闻对畚叠磁性盥的影响
由上述成分配好的料在非自耗真空感应炉Ar气氛中
熔炼.为使成分均匀.每个试样至少每熔三次。然后 图2给出合金的娇顽力磁悯与冷却速度的关系
将该试样破碎。过筛-球磨.在脉冲磁场下取向.甩 变化曲线a将烧结后的同一试样.分别在850℃下等
准等睁压压机压制成型.再将成型后的坯样在1200℃ 温时效1211,然后分别以0.3’C/min。0,7C/ram·l。C/min
●基叠班目:教育部青年骨干教师基金
”8 o妇h穗tf●晦r■千甘.瑚I·10
过分延长时间没有益处.可能是时间太长,导致合
金氧化的缘故·
用本文的工艺参数制备的sm(Co^CuAX台
金(z=7.0)的高温磁性能如图3。从图3可知,用
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