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金铁2号高炉优化基本操作制度探索实践
丁文虎
(金吕铁业集团公司)
摘要金铁公司2号高炉探求合理炉料结构,优化基本操作制度.缩小送风面积,采用大料批正分装,上下部操作
制度相结合,活跃炉缸,促进煤气流合理稳定分布,改善高炉冶炼行程,达到提高产量、降低焦比的目的.
关键词合理炉料结构优化基本操作制度活跃炉缸稳定煤气流
l前言
金昌铁业集团公司2号高炉有效容积218m3,2008年6月lO日大修开炉。在认真分析上一代炉役生产经验
教训的基础上,不断探索,寻求合理炉料结构,优化操作制度,以下部送风为基础,上下部操作制度相结合,
适当缩小送风面积,采用大料批正分装。活跃炉缸,促进煤气流合理稳定分布,改善高炉冶炼行程。炉况顺行
有了明显改善,各项经济技术有了明显的突破。
2上一代炉役生产情况及分析。
2.1上一代炉役生产情况
2号高炉于2004年9月28E1新建后开炉,开炉后由于设备及各方面的原因,休风率居高不下。投入大量
的人力物力对2号高炉设备工艺设施进行了改造,休风率明显降低。但高炉长期接受风量差,煤气流不稳,边
缘气流发展,易出现管道性气流,下料不顺,崩悬料频繁,风渣口大量破损,热制度不稳定,顺行周期短,频
繁出现炉缸堆积,炉墒结厚结瘤。为了保持炉况的相对顺行,经常性地控制风压操作。先后对送风制度、装料
制度等基本操作制度多次进行调整,但炉况顺行周期短,稳定性差的问题一直比较突出,炉况大凉、顽固性悬
料等严重失常炉况经常发生,各项生产指标差。历年主要经济技术指标见表l。
表1 上代历年主要经济技术指标
2.2对一代炉役生产情况分析。
金铁公司入炉炉料结构为烧结矿65%.70%,球团矿30%左右,原矿5%左右。入炉焦炭灰分高(16%左右)、
硫分高(1.O%左右),夹生焦比例大,强度差。有害杂质多,碱金属负荷高达7kg/t以上,硫负荷高达10kg/t,
铅、锌含量高。入炉烧结矿碱度控制区问1.60.1.70,处于烧结矿强度较差、还原性软化性较差区问。为了提高
炉渣排碱金属和提高烧结矿入炉比例,炉渣碱度控制较低,低炉渣碱度又造成炉缸温度不足。高炉冶炼主要以
小料批,轻负荷,低炉渣碱度,低冶炼强度,边缘气流发展为特点。2号高炉投产后初期,使用全部10个风口,
摸索,矿批最大使用过5.0t,但因出现悬料,刁i易恢复,仅仅维持了三天。顺行好时以矿批3.2t正分装为主,顺
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炉稳定顺行差,下料不顺,崩悬料多,煤气流不稳,易发牛管道气流,热制度波动火,接受风量差,渣口带铁严
重,风渣【J破损量大。2006年6月28日丌始,炉身下部、炉腰、炉腹冷却壁相继出现破损,这与边缘气流的
发展有一定关系。造成炉况不顺原冈除原燃料冈素外,主要为基本的操作制度不合理,上不稳下不活。送风制
度不合理,鼓风动能不足,风最小,冶强低,标准风速长期在lOOm/s以下,炉缸不活,边缘气流发展,炉缸中
心温度低。矿批偏小,料层薄,批料炉喉厚度200mm左右,布料偏析,界面效应大。炉顶温度高,煤气流不
稳,热能和化学能利用差,直接还原比例高,炉缸温度不足、渣铁温不足,铁水含硫高,迫使控制较高生铁含
硅冶炼。炉缸不活,煤气流分布不合理不稳定,热制度、造渣制度波动大,导致炉况顺行周期短,频繁出现炉
缸堆积、炉墙结厚、结瘤。
3优化第二代高炉操作思路
结合原燃料状况,在认真分析上一代炉役和开炉初期生产的基础上,形成了初步思路。进一步优化炉料结
构,改善焦炭质量。针对炉缸不活、边缘气流发展、煤气流不稳的主要症结,首先调整送风制度,选择合适的
鼓风动能和风速,发展两股气流,并且一定要有相对活跃的中心气流,提高炉芯温度,提高炉缸温度,使炉缸
整体均匀活跃,力求全风作业。以此基础上,在上部装料制度上大胆探索,扩大料批,保持适宜的两股气流,
稳定煤气流,改善软融带透气性,改善煤气利用,扩大问接还原,提高渣铁温度。顺行改善后,炉缸热状态好
转,适度提高炉渣碱度。适度提高炉渣碱度可以使烧结矿碱度提高后入炉烧结比例不降低,还可能会有所升高,
使炉料结构更趋合理。渣铁温度的提高,可以抑制生铁硅的还原,为降低生铁含硅创造条件。适当降低生铁含
硅,扩大巾温区,改善软融带透气性,改善高炉冶炼行程,不断促进高炉顺行。
4进一步优化炉料结构,改善焦炭质量
提高烧结矿碱度
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