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筛焦楼除尘布袋降耗方法的探讨奉
韩晓玲
(南京南钢产业发展有限公司)
l概况
南钢炼铁新厂焦化车间有三座6米焦炉,年产焦碳170万t,配套有140t和75t干熄炉两座,一
套湿熄焦系统供干熄炉检修时备用。正常情况下,干熄焦和湿熄焦的焦碳均通过C201、C202转运
站转到筛焦楼进行筛分。为减少沿线及岗位粉尘,在焦碳运输及筛分系统配套建有一套4410m2的脉
冲布袋除尘器。
图1筛焦楼除尘的工艺流程图
2运行中存在的问题
投产以来,筛焦楼除尘的烟囱经常冒烟,影响周围环境,而且检修频繁。检查后发现基本是由
于布袋破损造成烟囱冒烟,开仓后发现喷吹管时有脱落的现象;抽换布袋时无法准确判断出破损的
布袋,有些并未破损的布袋被抽出,但是布袋拆下后由于袋口的张紧装置弹性受到影响,再次安装
有可能造成与花板密封不严,不得不废弃。由此造成布袋的消耗量增加,检修时间长,除尘器的同
步运行率受到严重影响。
3原因分析
3.1通常造成布袋破损的原因有:
(1)过高的过滤气速,致使粉尘冲击,磨损布袋,也使滤袋的织物纤维张力受损。
(2)除尘布袋的堵塞。布袋堵塞是引起布袋磨损、穿孔、脱落等现象的主要原因。
(3)滤袋间距离过小,笼骨弯曲等容易造成布袋间的磨损。
(4)滤袋与笼骨的直径配合问题。太紧时喷吹效果不佳;太松时滤袋与笼骨摩擦,会加速磨损。
(5)脉冲管中心与滤袋中心不对齐,容易使滤袋上段产生机械摩擦。
(6)滤袋喷吹太频繁,会加速布袋磨损。
(7)除尘器集尘斗贮存的粉尘过多。
·。‘I殳稿日期:2010-5-22
(8)仓盖密封不严,下雨时雨水被吸入仓内,造成布袋被淋湿。
3.2对照现场的工艺状况进行分析。我厂筛焦楼除尘布袋消耗高的原因有:
(1)干熄和湿熄共用一条皮带,湿熄时焦碳中的水汽被抽吸到除尘器内,与抽吸来的粉尘混合
粘附在布袋外表,造成布袋易堵塞。
(2)喷吹压力偏高,喷吹压力有时达到0.6MPa,造成布袋被吹坏。
(3)喷吹管中心与布袋中心不对齐,喷吹压缩空气直接吹到布袋上,造成布袋破损。
(4)有些笼骨弯曲相邻布袋间间隙太小造成布袋之间摩擦。
(5)除尘仓盖密封不好,造成雨水进入仓内淋湿布袋。
(6)检修过程中,由于无法准确的确定损坏的布袋,这是造成布袋消耗高的主要原因。
4采取措施
(1)对仓盖的密封胶条进行定期更换,保证胶条的弹性正常,以确保密封效果。
(2)对仓盖的压紧螺杆进行更换,由于长时间露天使用,锈蚀严重,螺杆的丝扣已经磨平,起
不到固定压块的作用。
(3)对喷吹压缩空气的压力进行调整,保证喷吹压力控制在O.3—0.4MPa,并要求班组人员每
天检查喷吹压力,发现不在控制范围立即调整。
(4)在C201、C202和筛焦楼的除尘管道上安装插板,当有湿熄时要求操作人员插上插板。尽
量控制湿熄时焦碳含有的水份不吸入除尘器中。
(5)对更换的喷吹管进行技术把关,凡是喷吹管的喷吹支管中心与布袋中心无法对齐的一律不
用,必须经过改造合格后方可使用。
(6)对喷吹管的固定螺栓进行更换,扩大孔径,改用直径12mm的螺栓进行固定,并配用弹性
垫片。
(7)对于查找损坏布袋的方法,咨询了周围使用布袋除尘器的厂家,有一家介绍敲击喷吹管,
看有灰掉落处的布袋应为损坏布袋。应用到现场,敲击喷吹管后,几乎没有灰掉落,该方法行不通;
通过现场观察,发现停机后,打开仓盖,有些布袋口冒烟,抽出该布袋检查后为坏布袋,试用多次
后凡是袋口冒烟的都是坏布袋,但是不能全部找到损坏的布袋,利用这种现象,我们对查找坏布袋
的方法进行探讨,为了准确查找到破损的布袋,采用通人压缩空气的查漏,这是经过几年检修后总
结的经验,通过该方法能够准确的查找到破损的布袋。
5结束语
采取以上一系列的措施后,喷吹管脱落现象基本消除,检修频次也从每周的2—3次减少到每月
一次甚至--+yj一次,而且由于能够迅速准确的查找到破损的布袋,检修速度提高了,检修时间缩
短了,布袋的消耗明显下降,以前每月消耗布袋约100条左右,现在每月只有约20条左右,最重要
的是筛焦楼除尘的同步运行率有了明显提高,现场的环境得到了改善,同时烟囱冒烟状况有了明显
改观,保证了除尘器的达标排放。
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