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技术改造
循环流化床锅炉过热器
超温探讨及改造
李勇红段宏波程鸿陈发林郝继胜
(江西景德镇发电有限责任公司 江西景德镇 333000)
摘要本文介绍了景德镇发电公司SG475t/h循环流化床锅炉实际运行状况,综合分析研究过热
器超温的原因,并采取把一片过热屏改为水冷屏的改造方案对锅炉进行改造,彻底解决了屏式过热
器严重超温问题。
关键词循环流化床锅炉过热器超温改造
1 引言
国内CFB锅炉通过引进吸收并消化国外技术后,迅猛发展。但CFB锅炉燃烧室中传热是一个
复杂的过程,与煤粉炉有着较大的差别,传热系数的计算精度直接影响了受热面的设计布置,从而
影响锅炉的实际出力、蒸汽参数,由于测试试验困难或技术保密,迄今为止,公开发表关于工业规
模的传热研究的文献较少,特别是大容最CFB锅炉热力设计还在研究摸索逐步完善阶段。因此,
一些投产的大容量CFB锅炉出现了因热负荷设计分配不合理而影响机组安全经济性问题川。
公司技术)循环流化床锅炉技术生产,投运后一直存在屏式过热器超温问题,几经改进均取得一定
效果,但受技术等方面【大J素制约,出口汽温仍偏离设计值较大,影响到该CFB锅炉安全经济稳定
运行。因此,研究屏过超温原因,彻底解决屏过超温的问题也就非常必要和紧迫。
2改造前概况
该锅炉为SG.475/13.7.M567型超高压中间再热、单汽包自然循环、循环流化床锅炉。锅炉主
要由汽包、悬吊式全膜式水冷壁炉膛、绝热式旋风分离器、U型返料回路以及后烟井对流受热面组
成。在炉膛上部,沿宽度方向均匀前j置水冷屏和屏式过热器,横向节距为622.3mm,中问布置16
片屏式过热器(屏过冷、热段各8屏,冷段在布置在炉右侧,热段前j置在炉左侧),左右二侧各布
置2片水冷屏。在屏式过热器冷热段之问设置一级喷水减温器,在屏式过热器热段和高温过热器之
间布置二级喷水减温器。汽包引出4根12I356×32的集中下降管向炉膛水冷肇供水,另有4根12l
219×22的下降管向炉膛上部的4片水冷屏供水。汽水混合物由40根12I
168×16,材质为SA一106B
的管子从水冷壁和水冷屏出口上联箱引入汽包内。屏式过热器主要设计参数如表l所示,其中屏过
冷段材质为15CrMoG,屏过热段材质为12CrIMoVG。
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全国电力行业CFB机组技术交流月瓦务协作网第/\届年会论文集
升、停炉期间,在40MW负荷左右时,屏过冷段出口汽温一般在500℃左右,最高达530℃。
在70MW负荷左右时,屏过冷段出口汽温一般在500℃左右,最高达520℃。负荷升至50Mw时,
屏过热段出口汽温必须通过节流,提高减温水量,一级减温水流量达到8t/h左右,负荷150Mw时,
一级减温水流量超过18t/h,屏过热段出口汽温才能控制在510℃左右。屏过汽温严重偏离设计值,
试运阶段由于屏式过热器超温严重,曾发生超温爆管。
投产后对屏过超温采取了一系列的改造措施[1】。采取悬吊管包敷620mm厚耐火料以及后包敷
过热器刷涂红外线的改造方案对受热面进行了改造,屏式过热器冷段出口温度降低10.20℃,超温
问题在一定程度上得到缓解,但仍然偏离设计值较多,运行中仍需要大量投用减温水。随后的检修
中,又分别采取了屏过包敷耐火料以及刷涂隔热涂料等方案处理,但都存在不足:采取屏过冷段包
敷lm高度耐火料、屏过热段包敷0.5m高度耐火料方案处理后,屏过冷热段温度也下降10.20℃,
但耐火料易脱落堵塞排渣口;采取屏过冷段刷lm、热段刷1.5m高的隔热涂料方案处理后,未有明
显效果。因此,彻底解决屏过超温问题还需研究和采取新的有效措施。
3原因分析及改造措施
3.1原因分析
循环流化床锅炉由于炉膛内部有高浓度的物料循环,因而其传热机理与常规的煤粉炉不同,虽
然床温仅为850~950℃左右,没有火焰中心,但床层中的物料作为蓄热载体量大而温度高与热烟气
一起对受热面的传导和对流、辐射传热使得炉膛吸热量大增,其传热系数要比煤粉炉炉膛受热面高
4~5倍f2j。尾部对流受热面的传热计算与传统锅炉基本一致,但由于分离器出口的烟气中含尘颗粒
相对较粗,且飞灰的形态与煤粉炉不同,未经过
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