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自卸车拐轴断裂原因分析.pdf
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第l9卷 第 1期 机械研究与应用 Vol19 Nol
2006年2月 MECHANICALRESEARCH &APPUCA.兀ON 2oo6.()2
大。说明计算结果与实际情况相符合。因此.这个圆弧沟是该 改进后,在应力分布最大处,应力过渡平稳,最大应力为24
轴在此断裂的主要原因之一。而设计轴在轴端出现了应力集 4MPa,小于许用应力。所以优化设计是成功的。
中,因此,在轴的原始设计中有不合理的地方.需要对此轴优化
设计。在优化设计中要充分考虑到实际运输过程中由于冲击,
变形。摩擦等不确定因数对轴断裂的影响。
4 优化设计
4.1 建立 目标函数
通过对实际轴和设计轴的分析,可知应力最大值发生在轴
端连接处。在保证其它基本尺寸不变情况下,对连接处结构进
行优化。用有限元方法在加载和约束等条件不变的情况下,进
图14 优化结果
行分析,达到减小最大应力。消除应力集中,符合工况要求。
4.2 对轴结构进行改进
通过对实际轴和设计轴的分析,提出改进方案。在轴端连 5 结束语
接处用I125的圆弧光滑过渡(如图13),且要求在加工过程中 拐轴是 自卸车的关键零件,一旦失效 自卸车将无法运
不能出现圆弧沟等加工刀痕,消除因加工的原因而增加断裂的 行,且维修更换相当复杂。通过强度核算和扫描电镜分析找
因素。 出轴断裂位置和断裂原因,利用有限元对拐轴进行分析,在
此基础上对其进行优化后,应力最大值由原来的57.5MPa
减少到24.4MPa,减小接近58%,轴的强度得到明显改善,降
低了危险位置的应力集中。这样优化后,应力集中的变化趋
势是完全符合理论和实际的。
参考文献:
[1】刘鸿文.材料力学[M].北京:高等教育出版社。2002.
图13 改进后的轴 [2] 吴连生.机械装备失效分析图谱[M].广州:广东科技出版社,
1990.
4.3 改进后轴的有限元分析 [3] 龚曙光.ANSYS基础应用及范例解析[M].北京:机械工业出
基于以上有限元分析优化结果(图14)可看出,轴的结构 版社,2003.
(上接第32页) 响。④制动盘受移动热源的热冲击和对流换热的交替作用,
由图5可知接触区内各点分别在 轴、y轴和z轴方向的 温度的交替变化引起热应力的周期变化。是制动盘疲劳破坏
温度梯度波动较大,这主要是摩擦产生的热源引起,容易造成 的原因之一。⑤制动盘接触区周向温度梯度较小,产生的热
热冲击和热疲劳。接触区外各点的温度梯度变化小,是因为接 应力可忽略;而径向和轴向温度梯度很大,产生的径 向和轴向
触区的热源向这些点传递热量及这点与外界热流交换是平稳 热应力较大,这是产生热裂纹的潜在原因。
进行的。对比图5发现。同一半径处,接触点 轴和Z轴方向 参考文献:
的温度梯度较大,而y轴方向的温度梯度较小,因此制动盘在
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