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保护渣去碳炉在武钢保护渣检测中的应用
万恩同1王仁学2,陈俊孚1,魏从艳1
1.武汉钢铁 (集团)公司研究院,湖北武汉4300802.武汉汇峰源科技有限公司
摘要:分析了现有武汉钢铁 (集团)公司保护渣去碳方法的缺陷,设计了保护渣专用去碳炉。通过对武钢CSP分
厂,炼钢总厂四分厂保护渣进行去碳后,碳含量可达0.05%。同时研究了碳含量对保护渣性能的影响,确定了
上述分厂不同种保护渣的去碳工艺。与单向炉比较,该去碳炉效率高、节能、环保。
关键词:保护渣;去碳炉;单向炉;碳含量
《冶金自动4-1二}2013年s2
1.2设备说明 表2不同去碳时间下保护渣中残余碳含量 %
该保护渣去碳炉发热体为碳化硅材质,金属
容器材质选择为耐高温不锈钢。
保护渣去碳炉工作原理是:空气通过对流进
入去碳炉的金属反应容器中,通过电动机旋转保
护渣容器,保证保护渣与氧气充分接触,并与保护
渣中碳质材料发生氧化反应,产生的CO:气体通
过出气管逸出达到去碳目的。其操作步骤为: 由表2可见,不同种类的保护渣去碳达到
(1)将炉膛温度升至650—900℃; 0.5%以下时间是不同的(测量粘度时,保护渣中
(2)从进料口倒入一定量的成品保护渣进入碳达到O.5%以下即不影响测量结果【21)。BRK—
min
金属反应容器; CDl耗时最少为30min,而TY-12则耗时60
(3)通过旋转保护渣,在一定时间内促进保护 仍达不到要求。为了加快保护渣去碳速度,我们
渣中碳氧化。随后调整支架高度,使炉体倾斜,将 对去碳炉进行了改进,在图l中的第6处加装了
去碳后的保护渣从出料口中取出; 烟气循环装置。表3为炼钢总厂四分厂保护渣在
(4)进行下一个试样去碳程序。 改进后的去碳炉中700℃下进行去碳试验的
2保护渣去碳炉实际效果 结果。
为了检验去碳炉的使用效果,在去碳炉与单 表3改进后不同去碳时间下保护洼中残余碳含■%
向炉中,同时使用斯多伯格厂生产的CSP硅钢保
护渣(SP.IF234)进行去碳操作。其结果对比如表
1所示。
表1两种去碳方法比较
对比表2和表3可见,去碳炉改进后,除XLD一
14外,其他保护渣的碳含量都大幅度下降,大部分
保护渣的去碳时间在30rnin以内,最长时间的
由表1可见,与单向炉相比,使用去碳炉去 XLD.14也在60rain后达到去碳效果。改进后的
碳,去碳温度低,能量消耗少,去碳效果好。去碳 设备完全可以满足不同保护渣性能测试的去碳要
时间仅为单向炉的1/8,耗电量仅为单向炉去碳法 求。通过以上方法,制订了武钢五个炼钢厂的三
的2.4%,节能高达97.6%。 大类(CSP、方坯、板坯)保护渣的去碳工艺。
从外观上看,去碳炉去碳后保护渣颜色均匀, 4结论
颗粒完整,破碎颗粒少;单向炉去碳后保护渣有部 通过研制去碳炉及其改进,发现保护渣专用
分烧结,颜色不均匀,并且破碎颗粒多。 去碳炉较传统单向炉和马弗炉去碳,具有操作简
单向炉去碳时需人工翻料,自动化程度低,工 便、去碳效率高、节能、环保的优点,武钢所有现场
作条件恶劣;去碳炉去碳时自动化程度高,只需进 使用的保护渣60min内均可满足去碳要求,残余
料后在规定时间出料即可。
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