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采用系统节能措施 实现莱钢转炉负能炼钢
王元仓 费 燕 刘春燕 周亮文 李秀芳
(莱芜钢铁集团有限公司)
摘要通过系统分析影响转炉实现负能炼钢的诸多因素,在转炉炼钢生产管理、工艺技术、原料质量、装备水平等
方面提出并实施了一系列措施,蛀终使转炉实现了负能炼钢,太大提高了转炉琼钢管理水平和经济效益。
关键词 系统节能 负能炼钢
l前言
莱钢炼钢厂转炉炼钢工序有3×25t转炉,涉及转炉工序的能耗设备主要有钢包烘烤、转炉风机、转炉等,
主要能源介质有混合煤气(焦炉煤气、高炉煤气混合而成)、电力、水、氧气、无油氮气和蒸汽,1998年莱钢炼钢
厂的工序能耗及组成如下表:
表1
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年份年份丽擎‰rrl~#%广盯面圳耗高炉煤气 焦炉煤气 电 水 氧气 蒸汽 氨气 燕忾叫收
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1998 004 011 1023 0 53 6187 】.37 6 24 —463 2745
全实现了负能炼钢。
转炉负能炼钢的意义不仅体现在节约、回收能源、减少环境污染等方面,而且可体现出炼钢生产的整体管
理水平,只有保持较高的管理水平,才能保持住转炉的负能炼钢,因此莱钢实现转炉工序负能炼钢意义很大。
莱锕和宝钢转炉相比,莱钢转炉具有炉容小、装备及控制水平不高等劣势,但莱钢转炉煤气回收系统截止1998
年已基本完善,若吨钢回收煤气水平达设计能力,吨钢可回收煤气65m3/t,转炉烟气余热锅炉回收蒸汽水平
到设计水平,再加上其它的相关节能措施,转炉工序负能炼钢是完全可以实现的。当然,降低转炉工序能耗工
作是一个系统工程,影响的因素比较多,比如生产管理、工艺技术、原料质量、装备水平等,需系统分析研究.提
出相应的措施,并认真组织实施,才能实现转炉工序的负能炼钢。
2 系统分析影响炼钢工序能耗的主要问题
随着炼钢厂管理水平的提高和节能降耗工作必要性进一步加大,我们于1999年提出了2000年内实现转
炉负能炼钢的目标。影响炼钢厂转炉钢工序降低的主要问题有转炉炉容小,原料质量不高,工艺操作水平低,
能源管理制度不健全,能源计量跟不上,节能新技术应用少或效果不显著,余热、余能回收利用水平低等等。大
幅度增加转炉炉容,短时间内难以实现,要解决这一问题必须下大力气的,在此暂不做具体讨论。下面对在原
料、工艺操作、新技术应用和余热、余能回收等方面影响工序能耗因素分析如下。
2.1原料
2.1.1铁水含Sl量高
也极为有益,铁水中s·古量低,炼钢过程中成渣量就少,为提高炉渣碱度石灰量用量减少,从而可以降低能源
和原材料的消耗,减少炉渣对炉衬的侵蚀,延长炉体寿命。另外,由于渣量的减少,使渣中带氧量减少,有利于
降低氧气消耗。
同期国内转炉用铁水的sI含量先进水平为0.4%左右,因此莱钢的转炉用铁水的si含量明显比较高,应在高
炉冶炼过程中予以降低。
130
2.1.2石灰质量差
主要表现为石灰中ca0含量低,活性度差。石灰中cao含量低,和铁水中sl含量高类似,会使石灰的消
耗增加,渣量增大,炉温降低,能耗增加。
1998年菜钢石灰质量及炼钢石灰消耗情况见下表:
表2
2.2工艺操作水平低,设备问题多,管理制度不健全
2.2.t工艺技术规程技术执行不严,生产管理水平有待提高
保证生产的安全、均衡和稳定地进行是生产管理的首先任务,这样才能为高产、优质、低耗打下一个良好基
础。1998年以前,炼钢厂的生产事故频繁发生,习惯性操作,不严格执行工艺技术规程,是造成生产事故的主
要原因之一,抓钢产量被列入了生产的首要任务,转炉负能炼钢根本不可能实现,但究其根本原因,还是一个管
理问题。
2.2.2各工序之间协调性差,致使连铸非计划停浇多,回炉锕多,从而造成了能源的重复消耗。
2.2.3出钢温度高
出铜温度
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