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全国600MW级大型汽轮机优化改造经验交流会 论文集
消除高加正常疏水管道振动的改造
冯灯乐戴峰
(淮沪煤电田集发电厂安徽淮南232098)
【摘 要】大型火电机组的高压加热器的正常疏水管路布置不合理,在投入过程中都会不同程度地出现正常
疏水管路振动,危及设备安全。某厂根据高加正常疏水管路的实际布置位置进行了简单改造,彻底消除了管道振动,
杜绝因振动造成的设备损坏事故。新建机组可以按照无低点、无U型管的设计方案进行优化设计,可以根本上根除
因级间差压小造成的管道振动,具有广泛的推广价值。
【关键词】高加疏水管道振动改造
1 前言
某厂两台600MW机组常规地配置了的三台卧式高压加热器,布置在13.7米运转层的B列柱“一”
字排列,正常疏水为逐级自流方式,高加水位由气动调整门控制。1、2号高加的正常疏水通过下弯
管通过13.7米层下后再上弯引至2、3号压加(实际布置如下图1),形成了明显的U型管路。而3
号高加的正常疏水从本体引出后直接向上疏至26米层的除氧器,没有下弯的管道。
正常琉水至26米层鸷氧器
图1三台高加疏水管道布置图
在机组启动过程中经常发生管道振动,尤其是2号高加的正常疏水管道U型管道的垂直高度和
长度更高、更长,正常疏水管路振动尤其严重。
因为振动,多次发生了异常情况。如发生过2号高加的正常疏水气动调整门的阀架振裂的设备
损坏事故;发生过因振动造成正常疏水气动调整门的控制电缆断裂,而导致气动调整门全开引起高
加水位高、解列的异常情况;还发生了疏水气动门的门杆因振动产生弯曲而卡涩的故障。
一68—
全国600MW级大型汽轮机优化改造经验交流会 论文集
2振动原因分析
多次的机组启动过程中,高加正常疏水管道均会出现不同程度的振动。实际分析主要有以下三
个原因:
(1)疏水汽化:机组启动前,因疏水管路聚集有大量的冷水,在高加汽侧投入后冷水汽化扩容造
成振动。
(2)汽水两相流:因启动过程中,高加汽侧低水位或无水位,加之疏水在往下级高加流动的过程
中会因为压力下降而发生气化,形成气体和液体两相共同存在流动的现象。气体和液体两相共同存
流动也导致疏水管道振动。
(3)级问压差u1小:在机组启动初期,三台高加汽侧压力小,而级间压差也小,正常疏水管路聚
集的冷水有一定的高度,级间压差很难推动管道内的冷水,在推动过程中形成间断性的流动而引起
管道振动。这是高加投入过程中振动最严重的原因。现场可以看见疏水管道振动时沿管路方向位移
较大。
由图1可以看到,1、2号高加的正常疏水管路形成的U型管路高度高、管路长,尤其是2号高
加正常疏水管道的U型弯管高度从疏水口计算高约有6米,长度约有20米。级间压差如果小于0.1MPa
时,很难形成正常的自流。
高加投入时虽然开启了危急疏水阀门,将高加汽侧疏水引至凝汽器的疏水扩容器。但是高加的
危急疏水和正常疏水的疏水口是分开的,所以1、2号高加的正常疏水管路U型管道内的积水是无法
排除的。这就造成机组启动初期高加投入时因级问压差小而产生振动。
3改造方案的选定和实施效果
通常,在凝汽器抽真空前开启1、2号高加正常疏水管路至无压放水的阀门,将积水排完幢1。高
加投入初期2号高加正常疏水管路基本没有振动,但是一段时间后因为高加汽侧蒸汽的凝结作用,
正常疏水管路又聚集了冷水,管道又有振动现象,只有当级间压差超过一定数值时,振动现象才消
失。且热态下,因凝汽器真空状态下的高加汽侧也是真空状态,这时正常疏水管至无压放水是不能
排放积水的。
也正是因为机组启动过程中高加汽侧为真空状态,根据高加正常疏水管路、危急疏水管路的实
际位置,选定了加装高加正常疏水至本台高加危急疏水的直通管路(见图2)的改进方案。该方案主
要有如下四个方面考虑:
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