造气炉自动加焦机设计与运行浅述.pdfVIP

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第十五届全国造气技术年会论文集 217 造气炉自动加焦机的设计与运行浅述 陈兆兵 (湖南金信化工有限公司冷水江417506) 摘要介绍了自动加焦机的基本设计特点及工艺运行要求. 关键词造气炉 自动加焦机 O 前言 对于以煤焦为原料,采用固定层常压气化工艺的中小化肥企业来说。煤焦的成本在总成 本中占很大的比重(一般≥50%),各企业都在积极采取各种措施,使煤气炉高负荷稳定运 行,降低煤焦消耗,在日趋激烈的市场竞争中争取主动。在这些措施中,采用自动加焦机受 到了普遍认同。本文结合我公司的情况,浅谈自动加焦机的设计要点和运行经验。 1 自动加焦机设计要点 一 目前用的自动加焦机是一种间歇式交替加料装置.最主要的特点是结构简单、可靠、使 用维护方便,各厂要根据自己的具体情况设计和选用。我公司设计的自动加焦机,已申请实 用新型专利,目前已在宜化、湘氮、河池等多家中氮厂中使用。 1.1加焦装置 当前采用较多的主要有三种: (1)人工加焦法,便于控制加煤量,大多小化肥厂采用; (2)给料机加焦,计量准确,噪声较大.粉尘较多,维护工作量相对大些,部分中型 化肥厂采用; (3)油压插板阀加焦,通过控制插板开启时间控制加煤量(在操作室内微机控制), 结构简单,我公司即采用这种结构,实践证明,完全可满足使用要求。 1.2入炉加焦阀 入炉加焦阀一般设计成座板式结构,密封可靠。 上加焦阀上行时加料至焦桶内,时间长,阀座磨损,应设计成可拆连接,便于更换,我 公司上加焦阀一般使用寿命2.5~3年。 下加焦阀有二种结构.一种是下行加料,优点是料层在炉内比较平,座阀不易磨损,适 合原料粒度变化大或范围大的情况;我公司应用的是上行加焦,行程短,煤焦在炉内分布成 馒头状.适合原料粒度变化范围小(我公司原料分成大块50~100咖,中块25~50胁. 小块10~25mm).阀板、阀座寿命在3~4年。 由于有煤焦的磨损.阀杆上部应有保护装置,阀杆外部镀铬;采用石棉、膨胀石墨(碳 素纤维)组台填料,在此操作温度和介质下.密封效果良好. 1.3容焦桶 容焦桶以设计成最大加料容积2.5~3倍比较适宜。太大则下吹加料时进的蒸汽量多. 上加焦阀打开时,蒸汽漏出造成浪费大。影响环境;太小则易卡料,加料量变化弹性小. 容焦桶与炉口的密封应简单可靠,我公司采用硬密封和软密封组合,结构简单.效果良 好(参见图1). 容焦桶上部设计成全密封结构,以避免漏煤:另外在溜料糟内设计螺旋挡料块可减轻原 第十五届全国造气技术年会论文集 218 料的破碎,降低噪音。绝大多数厂家将加焦机设计成活动结构,容焦桶的升降装置有很多种, 我公司现采用的三个正反螺母丝杆支承和升降容焦桶.使用很方便。 石捕追根 窄焦桶座 图1容焦桶与炉口的密封结构 2 自动加焦机运行要求 (I)加强原料的控制,不能有木棒、特大块,否则易卡煤,疏通费时费力。 (2)保持煤气炉内料层的稳定,规定炭层高度指标,每小时测一次,作为考核指标之 一,主要是避免料层过低,炉内吹翻。我公司自动加焦机运行周期~般为3~6个月,最长 运行时间达1年。 (3)适当提高夹套锅炉高度,防止炉内偶然吹翻引起炉上结疤,中2.6m以上煤气炉, m。 炉算顶至夹套高度推荐为1.1~1.4 (上接第216页) 回油管阻力过大(同油滤油器堵塞),致使进入油缸的流量减少,油缸速度降低。解决 方法:倒换并清洗过滤器。 换向阀阀芯(滑阀)卡死,或换向阀未得电信号,端子保险损坏,或电信号电压低,吸 力不够,使油缸不动作或动作速度很慢。解决方法:拆洗电磁阀,检查电磁阀电信号及保险 是否正常,以便采取相应措施。 油压系统中压力油管路泄漏,特别是油缸密封件损坏,内漏严重造成运动速度过低。解 决方法:迅速查找泄漏源消除漏点.更换油管或油缸内

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