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                    《冶金自动4E}2011年S2 
             工业现场总线Profibus-DP技术在 
                       炼铁生产中的应用 
                                 黎军 
                   (广西柳州钢铁股份有限公司炼铁厂,广西柳州545002) 
   摘要:介绍工业现场总线Profibus.DP在炼铁生产中的应用,重点讲述广西柳州钢铁股份有限公司高炉生产自动 
   控制系统中工业总线的控制方式、PLC系统的构成、集中控制、远程通信等方面的应用情况及效果。该技术的应 
   用推广大大增加了生产效益.并且自动控制技术得到很大的提升,完全满足生产的需求。 
   关键词:现场总线模块;带现场总线输出的编码器;带现场总线接口卡的变频器 
O前言                                  编码器。其中总线模块负责采集现场的各类信号 
   现场总线是连接控制系统中现场装置的双向                (包括皮带工作、跑偏及速度信号、料仓料位信号 
数字通信网络。它采用最新的工业控制技术,已                等)并发布控制命令;具有检测多转功能的编码器 
成为工业控制的新潮流¨。2J。现在。越来越多的  负责监测卸料小车的位移,从而实现定位控制。 
控制设备都推出了带现场总线接口的产品。国内                这样整个系统的设备由现场的元器件进行监控, 
许多钢铁厂(如武钢、三钢等)也纷纷采用现场总 通过Profibus—DP链路与CPU进行通信。 
线技术来控制各个生产流程。为了打造可靠的控                    自动控制系统于2004年3月开始施工,由于 
制系统,广西柳州钢铁股份有限公司炼铁厂根据                是边生产边调试并投入使用,故5条链路分别调 
厂内的实际情况陆续在供料系统、高炉上料系统                试、投用。系统于2006年4月完全投用后,从供 
使用了高防护等级的总线模块、带总线接口的编                料总控室引出的电缆仅有几根通信电缆和电源电 
码器及带总线接口卡的变频器,为现场总线技术                缆,大大减少了控制电缆的用量,同时也使供料总 
的推广打下了基础。本文主要介绍工业现场总线                控室的电磁干扰有所减少;由于在工况恶劣的现 
设备在炼铁厂的应用。                           场使用IP67的总线模块和高防护等级的连接附 
1供料控制系统应用                            件,使系统的稳定性得到大幅提高。投入以来,系 
   炼铁供料系统负责为炼铁厂8座高炉的缓存 统运行基本稳定,较好地解决了长期困扰炼铁厂 
料仓上料,整个供料系统共130多条皮带,10台卸的供料自动化问题。 
料小车,整个供料线的供料距离合计7ooo多m。2高炉探尺、溜槽倾角检测应用 
要实现自动供料。就必须解决皮带联锁、料仓定位                   由于高炉探料尺采用卷扬机结构,卷扬机卷 
                                                                     000 
及供料路自动判断选择问题。针对点多线长的特                筒的周长为600mm左右,因此探尺下探4 
点,我们在供料系统中采用了现场总线技术,控制               mm,探尺卷扬机卷筒需转6圈多。如通过自整角 
系统的简要结构如图l所示。                        机或单转绝对值型编码器检测料线就必须通过减 
   系统核心控制器采用西门子$7-400PLC,配 速机构转换,则检测精度受到影响,而如果使用增 
                                     量型编码器检测则在系统停电时会丢失数据。 
置为:电源模块(PS407)\CPU(CPU416-2)\通信 
模块(CP443-5)。其中5块通信模块分别连接系无料钟炉顶溜槽倾动角度的检测此前使用单 
                                     转绝对值型编码器,受减速机构的限制(减速比为 
统的5条通信链路,通过CPU模块的DP口连接 
供料总控室的5台监控/操作站。每条链路上分  1:7.5,即溜槽倾动lo编码器检测轴转动7.50),当 
别挂数量不等的Turck(图尔克)现场总线模块及溜槽倾动角度(11—720)超
                
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