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承钢2500m3钒钛矿冶炼高炉全干式布袋除尘的应用
李海军 闫凤春
(河北钢铁股份有限公司承德分公司炼铁厂)
摘 要:对承钢炼铁厂2500m3钒钛矿冶炼高炉煤气净化采用的全干式布袋除尘工艺流程、布袋除尘器的结构及参数
进行了阐述,指出了承钢2500m3钒钛矿冶炼高炉煤气全干式布袋除尘的特点以及存在的问题,并提出了解
决办法。成功经验在新建的新3。、4。高炉(2500m3)布袋除尘系统上的应用。
关键词:钒钛矿冶炼高炉煤气全干式布袋除尘应用
1概述
m3、300m3、380m3,
承钢炼铁厂现有7座高炉生产,其中2。、矿、∥高炉容积分别为:450
m
属于小型高炉;l}}高炉容积为1260m3;5鼻、新3。、新4儒炉容积为25003,属于大型高炉。在
2002年9月份之前,三座小高炉煤气除尘采用的是内虑式大布袋除尘。随着高炉提高煤比、富氧鼓
风、高压操作、大风机等强化冶炼手段的不断提高,煤气干式内滤式布袋除尘的过滤负荷过重,布
袋极易破损,煤气含尘量高等缺陷日益明显。尤其是布袋频繁破损,导致高炉频繁切、引煤气而停
运、投运箱体,给高炉的顺行带来了很大的影响。借鉴其他厂家并结合承钢炼铁厂的实际情况,2002
年9月份后开始陆续对小高炉除尘系统进行改造,2003年7月6日改造完成。之后在成功使用的基
月1日投产的2500m3高炉全干式布袋除尘系统中实现了取消重力除尘器的新工艺。该工艺的成功使
用为高炉干式除尘系统提供了新的理论和技术支持,在国内尚属首创,同时也实现了大型高炉炼铁
技术向节能、环保、高效方向发展的又一次重大突破。同时取消了煤气温度控制系统和旋风除尘器
系统。在实践中总结出的经验和改进、创新又在新3一、新矿高炉布袋除尘系统中成功应用。实践证
明:全干式布袋除尘在承钢2500m3钒钛矿冶炼高炉上运行稳定,经济效益和社会效益显著。
2工艺流程概述
全干式布袋除尘系统从其功能上分,可分为5个系统。工艺流程图见图l。
2.1净化过滤系统
高炉荒煤气通过炉顶集气管收集后,流经荒煤气总管,经过煤气大闸(切断阀),之后分别通
过均布在荒煤气总管上的16根荒煤气支管进入l毛个除尘箱体。箱体直径为f4024mm,每个除尘箱体
内有244条布袋。荒煤气从除尘箱体底部进入,流经布袋进入箱体顶部,通过净煤气支管进入净煤气
主管,再经过净煤气主管上的并网阀组后进人煤气管网。
2.2氮气反吹系统
布袋清灰系统采用氮气脉冲喷吹清灰方式。中压氮气灌的氮气(0.70Mpa左右)通过减压阀,压
力降至0.35—0.40MPa,进入反吹氮气罐。氮气罐顶部、氮气总管末端设有安全阀,设定放散压力为
0.45MPa,超过设定压力自行放散,保护氮气反吹系统的安全。反吹有两种方式:一是按固定时间反
吹,每班2次;二是按压差反吹,设定压差为3.5lpa,达到此值后自动反吹。反吹过程由PLC控制。
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2.3卸灰输灰系统
此系统由上下球阕、中间灰仓、给料机、堙刮板机、斗提机、商位灰仓、闸板阀、给料机、加
湿搅拌机组成。卸灰时首先打开上球阀,将箱体底部灰仓的灰卸人中间灰仓,荚闭上球阅。打开下
球阕,由埋耐板援I将除尘灰通过斗提撬送入高位灰仓。打开高位灰仓鹅板阀,通过搬漫搅拌橇搬湿
搅拌后直接卸人汽车。运到厂外进行二次筛选,选完后送网烧结机配加烧结。燕个卸灰输灰过程既
可以现场操作,也可以由PLC控制集中控制。
2.4炉顶压力自动控制系统
在系统不使mTRT余压发电系统时,炉顶压力通过安装在净煤气总管上的调蓬阕组控裁。调压
炉顶压力后,通过自动控制来调节炉顶压力。当系统投用W盯余压发电时,通过TRT后根据高炉设
定的炉顶压力迸露自动调节。
2.5 PLC控制系统
全套王艺操作:脉冲清灰采雳PLC程控系统,视械输灰采用远程与裁缝两她控籁方式。布袋除
尘系统的控制室内取消了远程手动操作台和二次仪表。系统内所有介质的流量、压力、温度等检测
信号均进PLC系统驻示;不参与连锁控制的阀门,其远程操作也均进PLC系统,出操作人员直接在
电脑上点击操作。
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