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370 增强自主创新能力 促进吉林经济发展
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图1康斯迪电炉除尘系统烟气排出流程
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图2精炼炉除尘系统烟气排出流程
2.2水系统工艺流程
为了有效提高水的循环利用率、改善水质、降低水消耗,康斯迪电炉生产线水系统采用全封闭循环供
水方式,供水系统由净环水系统、软水循环系统、浊环水系统组成。水的循环流程图见表3、表4、表5。
图3净环水系统流程图
图4软水循环系统流程图
图5浊环水系统流程图
吉林省第四届科学技术学术年会 371
3环境的治理及效果评价
康斯迪电炉除尘系统可以有效净化烟气、降低热能损失、改善大气质量,同时回收粉尘可用做炼钢原
料,从而实现资源的再利用。
3.1粉尘的回收和利用
高温烟气经重力沉降室沉降及布袋除尘器过滤后回收的粉尘,含有丰富的Fe:O。及FeO,压块后可供
康斯迪电炉进行综合造渣。按年产钢50万吨计算,年可回收粉尘8000余吨,不仅显著改善了环境质量,
而且实现了资源的回收和再利用。
3.2余热的回收和利用
康斯迪电炉除尘系统上配备有余热锅炉,利用水间接冷却高温烟气,达到降低烟气温度的目的,同时
水蒸发时产生大量的蒸汽。产生的蒸汽回收后用于本厂采暖、浴池等日常生活。
3.3水资源的治理与利用
水资源是钢铁企业赖以生存的重要资源之一,合理的利用水资源、提高水的循环利用率、降低新水消
耗和工业废水排放量是缓解水资源紧张、改善周边生存环境的重要途径。
3.3.1 采用先进节水工艺,降低水消耗
连铸系统是炼钢水消耗的主要部位,约占总消耗的80%。为提高产品质量,降低水消耗,连铸二次冷
却系统采用气——雾冷却的方式。气——雾冷却是一项先进的节水工艺,通过PLC对二冷系统进行自动
控制,不仅有效改善了产品质量,而且用水量约为全水冷却的1/2左右,大大降低了水消耗。
3.3.2利用科学手段.改善水质
为了有效避免冷却水在管道中结垢、腐蚀、沉积等问题,我厂采取了以下措施:首先,在连铸结晶器及
二冷进水总管处安装过滤器去除水中固体杂质;其次,周期性向浊环水中投放聚合氯化铝、除油剂等化学
药剂,去除水中油渍和悬浮物,进一步改善浊环水质。处理后的水碱度在6~7.5之间,悬浮物含量为12-
38mg/m3,油含量为2.7~9.5mg/m3。保证了连铸生产对水质的要求。
3.3.3加强管理.降低新水补加量,提高水的循环利用率
通过强化管理,我厂水的循环利用率可达95.6%,大幅度降低了吨钢水耗量,与最初的传统电炉相比,
吨钢可节水16kg左右,按年产钢50万吨计算,年节水8000吨。
3.4噪声的治理
电炉炼钢噪声污染主要指废钢熔化时,电弧与废钢接触时产生强大冲击而发出的巨大声响。传统电
弧炉炼钢采用集中装料、集中熔化的冶炼方式,入炉废钢熔化时间长,产生噪声时间长且噪音剧烈。康斯
迪电炉与传统电炉相比,噪声污染程度显著下降。
3.4.1先进的康斯迪电炉炼钢技术,降低了冶炼噪音的污染
康斯迪电炉冶炼工艺不同于传统电炉的操作,是采用连续加料、连续预热、连续冶炼的节能环保型新
技术.特殊的冶炼工艺避开了传统电炉集中装料、集中熔化这一弊端,使预热后的废钢不间断的入炉熔
化,电弧操作平稳,冶炼噪声小。同时,采用留钢操作和铁水热装工艺,确保了操作的连续性,从而达到提
高生产节奏、缩短冶炼时间、降低噪声污染的目的。
3.4-2强化工艺控制,实现全程泡沫渣操作
全程泡沫渣操作是康斯迪电炉冶炼的核心所在,在正常生产过程中,通过保持熔池合适的含碳量和
温度、进行综合造渣以及合理设定供氧和喷碳强度,实现了对电炉冶炼进程的控制,促进了泡沫渣的生
成,基本可以达到埋弧操作的冶炼要求,不仅降低了噪音污染程度,而且极大的降低了电极和耐料等原材
料的消耗。
3.5效果评价
从康斯迪电炉投产至今,经环保部门现场实测,烟气排放量、冶炼噪音等指标
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