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变频调速技术在空压机上的应用
李雪平 陈昌煦
福建龙岩富田科技工贸公司 龙岩364000福州铁路分局永安车辆段
曩誓t本文通过对空压机的节电改造,介绍变频调速技术节电基本原理、特别和应用场台。对企
业节能降耗、增效是一条可行之路
关t霸。空压机麦囊技木节电量着
变频调速技术在人们的生产活动中已越来越普遍地得到广泛使用。交流变频调速
技术不但以其优异的运行性能,更由于它显著的节电效果,受到人们的高度重视.其核
心设备交流变频器因其应用广泛,运行可靠,维护方便而受到企业管理人员、技术人员
的普遍欢迎。福州铁路分局高度重视所属企业的节电技术改造,在永安车辆段成功地对
空压机进行交流交频调速节电改造.取得很好节电效果。
一、应用概况
福州铁路分局节能办针对下属企业多、电耗大的状况,首先选择永安车辆段在4L.20/8
空压机(电机功率为132kW)上作为节电改造项目。经过市场考察,选择福建龙岩富田科
改造,核心设备选择日本富士变频器.其他检测仪器、执行元器件均选择原装日本产品,
以保证系统的长期稳定、可靠地运行。经过七个多月的试运行,取得了很好的节电效果,
节电率初步铡定为:22%左右。
二、空压机改造前后的工作方式及节电分析
l, 空压机整个系统改造前后的基本结构框图如下
改选前空压机系统的基本结构框固 改造后空压机系统的基本结构框圈
2. 该车辆段的空压机储气罐气压最低要达到O.6MPa才能保证生产工艺要求。原有
工作方式为当气压达到0.TMPa时.由电接点压力表控制关闭空压机进气阀,使电机处于
空载状态。此时空载电流为110A左右。当工作气压下降至0.6MPa时.由电接点压力表控
制打开空压机进气阉,并使电机带载运行(此项功能为空压机控潮系统完成)·此时运行电
流达250A左右.上述工作方式周而复始循环。根据该系统的特点,我们采用交频调遽技
术解决电机空载时电流大、满负荷运行时间长、大量的电能白白消耗的状况.变频控翻柜
内PID调节器设定压力为O.65MPa,由压力传感器检测出压力信号.送回至控制柜Pm调
节嚣与给定值比较运算后,输出控制量给变频器对空压机转速进行调整,达到恒压供气的
目的,随着车间用气量的变化,变频器不断调节电机的转速,并不存在空载状态,满载工
作时间短,工作电流平均在150A左右,节电效果很明显.
3. 从我们对空压机改造后实际应用来看,仍存在不足.在电机低频状态下t电机教
热效果较差,电机特性变软,变频器保护动作常常使电机停机工作.为了解决这同志·只
有把变频器的下限频率限制在36Hz左右.从而影响了节电效果的提尚,在低频运行时造
成电机发热问题,可采用外部风冷,节电效果会更加明显.
三、应用结果
来改造前.空压机存在着起动频繁,压力工况不匹配及“捧空”现象,造成严重电能
浪费.改造后根据需要的压缩空气量来改变空压机的转速.从而达到节电的目的.主要表
现有:
1. 完全达到压力一转速一功率的全闭环自动控制,使压缩机的工况6.5kgf/cml稳定
运行.电机由变频器自动调速。做到压力—转速一功率的最佳匹配状态.
2. 软起动、停止方式:电机起动时冲击电流减到最小,空压机可在任何压力下随意
起动.打破了以前不允许带压起动的规定。起动电流也从600A降为50A。减少了空压机
在稳定无冲击的状态下运行,从而减少设备的维护工作量,延长空压机的使用寿龠,同时
减轻了对供电电网的冲击。减轻了机械振动。噪音明显降低.
3. 控制方式:使用了变频器标准的DC4~20mA的控制信号.在系统中使用进口压
力传感器.经现场调试一个压力设定值,通过Pm自整定输出给变频器,根据DC4~20mA
的信号变化控制电机的转速达到恒定(禽流量)的压力值,保证工厂的用气量的需要. 。
4. 齐全的功能和保护:具有常规的过流过压保护。同时还具有过载过热接地保护,
而且宥恒转矩起动.临界转速频率回避,群时停电再起动功能。
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