汽包夹层缺陷对其寿命的影响及其对有关规程在实际应用中的思考.pdfVIP

汽包夹层缺陷对其寿命的影响及其对有关规程在实际应用中的思考.pdf

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汽包夹层缺陷对其寿命的影响 及对有关规程在实际应用中的思考 宁夏电力试验所 丛培军 【摘要】本文威述了影响汽包寿命的一些基本因素,结合石嘴山电厂3号炉汽包筒休严重 超标夹层缺陷。在近二十年实际监测结果从理论上,印汽包筒体的受力情况出发,说明1夹层 面积多年没有发生变化的理论依据,提出7《压力容器用钢板超声波探伤》规程在实际容器检 验中应结合力学分析,对其内部存在的超标缺陷进行安全性评定。在厚壁压力容器的检验中, 时与内外表面平行曲夹层缺陷可以作为非破坏性献陷处理。指出夹层缺陷对汽包寿命的影响 程度不太,可以只作监督运行,不进行处理。 【关键词】汽包夹层缺陷 热疲劳应力超声波检测 一、前 言 汽包是锅炉的主要部件之一,其寿命基本上决定了整个锅炉的寿命。汽包材料多为碳紊 钢.碳钢的强度等级较合金钢偏低,因此汽包多为厚壁容器。 影响汽包寿命的主要因素有以下几个方面: 1) 制造厂家进行的强度计算,根据选用的材料,在较高安全系数的情况下,一般在;乔考 虑材料内部缺陷的情况下进行设计..满足使用期限。 2)汽包本体上开有许多接管座,开孔外有应力集中存在。因此,这些部位容易产生开裂 等缺陷,对整体带来不利。 3)热疲劳。汽包在启动、停机及负荷变化的运行情况下,由于温度梯度存在,而产生变变 的热应力,从而产生热疲劳,热疲劳损伤的大小,取决于温度变化的速度和汽包的壁厚。 4)汽包的腐蚀程度,即减薄量。 5) 汽包的组织变化。由于汽包的运行温度低于钢材的蠕变温度范围,运行中不发生明显 的组织变化。但汽包长期运行产生钢材的时效过程导致汽包的冲击韧性降低,使钢材的裂纹扩 展阻力减少,对其安全运行不利。 6)汽包制造和投运后,钢板及焊缝中出现的缺陷。如裂纹、焊缝中夹渣气孔、钢板在轧制 过程中产生了夹层等.对汽包强度都有损伤。 本文主要针对夹层缺陷对汽包寿命及安全影响进行讨论。 二、问题的提出 问题的发现是在一九八三年石嘴山电厂3号炉大修时。对汽包进行全面检查中,发现汽包 320—— 内壁有开裂性缺陷,在裂纹缺陷区域进行超声波检查发现一严重的超标夹层缺陷,面积为180 陷。I级要求在1m2的钢板面积内不允许存在单块面积,大小为100cm。夹层缺陷。截至一九 2\--年三月,锅炉累计运行时间62000小时,考虑夹层缺陷是在汽包制造中带来的,由于现场 条件限制,汽包处理的技术要求较高,而且当时经验也不太足,因此没有对其处理.决定现场监 督运行。 三、设备概况 石嘴山电厂3号炉系武汉锅炉厂一九六零年制造的65/39—3型炉,该炉为汽包式自然循 环炉,额定蒸发量为6St/h,过热蒸汽压力为3.82MPa,蒸汽温度为450℃。锅炉于一九六五年 十二月份投运,属中温、中压机组。 锅炉汽包状况如下; 汽包内径1510mm 汽包壁厚46ram 简体总长8610mm 筒体材料DINl71(H2) 汽包内压4.21MPa 给水温度150℃ 简体取样化学成份如下 “ C S S Mn P 备注 }-* 0.162 0.048 0.27 0,57 o.024 z“ 0.183 0.4l 0.21 0.57 0.026 20号钢 O.17~O.24≤0.040O.17~0.370.35~0,65≤o.040 GB699~63 从上表可以看出,筒体材料类似于国产20号钢。 至一九八五年元月大修时,从第一次发现到此时,机组共运行4600小时,启停152次,对 补焊医和夹层部位叉进行了超声波复探,发现夹层面积没有发生变化,仍为180x120mm2。 一九九四年3号炉大修。我们对3号炉汽包进行了全面检查.尤其对夹层作为重点检查部 位,进行了反复细致的超声波复查。探头选2.5pI;P14和2.5pep20两种,用半波高度法,测量夹 层的长和宽,测量结果发现其最长处仍为180ram左右,宽为120mm,分布在钢板中部,距外表 面23ram。与前二次检查情况一样,夹层缺陷没有变化。 一九九八年3号大修,我们依然对筒体夹层缺陷作为重点检查对象,进行了超声波复查, 夹层大小依旧没

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