掺烧非设计煤种+优化燃烧调节方式提高炉效的方法研究.pdfVIP

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  • 2018-03-28 发布于安徽
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掺烧非设计煤种+优化燃烧调节方式提高炉效的方法研究.pdf

全国火电300MW级机组能效对标及竞赛第四十一届年会论文集 锅炉 制造的亚临界压力一次中间再热自然循环锅筒炉。采用单炉膛、燃烧器六角布置,切向燃烧;燃烧 器采用大风箱结构,每个风箱有二次风喷嘴11个,其中上端部二次风喷嘴2个,下端部二次风喷嘴 一个,其余为中二次风喷嘴,一次风喷嘴3个,每个一次风喷嘴中布置有“十”字状的中心风。制 粉系统采用风扇磨煤直吹式系统,炉前原煤由原煤斗经给煤机进入落煤管,然后与热烟气、冷风、 热风组成的三介质干燥剂一起进入磨煤机,设计煤种为霍林河褐煤。在燃用霍林河煤时各磨煤机均 粉挡板开度为上层60%,中层60%,下层100%,二次风采用正塔形配风。 3.1针对掺烧经济煤种后出现锅炉效率大幅下降的情况,首先针对乌拉盖煤的煤质情况进行分析, 详见附表1. 附表1霍林河、乌拉盖煤煤质比较表 通过比较可以发现两种煤在热值、挥发份上基本区别不大,乌拉盖煤灰分小,水分大,煤粉相 对不易被干燥,自身重量变大。 3.2通过运行中的不断观察和总结,发现飞灰、大渣中碳黑含量较多,而且碳黑的颗粒度较大,经 过不断的调整和试验后,发现造成锅炉效率下降的主要原因有: 3.2.1一次风煤粉浓度的原因 下一次风均粉挡板全开导致下层一次风管内煤粉浓度偏高,使煤粉在炉膛内未完全燃烧便落入 冷灰斗内,造成大渣可燃物含量偏高。 附表2一次风煤粉浓度测试表 3.2

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