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邢钢几次高炉操作事故浅析
陈志刚刘宏伟马保良王占翠
提凄:本文对邢钢97年的几次操作事故进行了简要回顾,并分析了共性原因.
总结了教训和措施。 美键词:操作书故 原因 措施
造生铁为主,形成了一套比较完整的操作体系。随着生产结构的调整,炼钢厂开
始筹建并于96年投产,炼铁生产也由冶炼铸造生铁逐渐过渡为冶炼炼钢生铁。97
年共产铁764848吨,有关经济技术指标如下:
I产量 I炼钢生铁I铸造生铁I[si]I利用系数l入炉焦炭I
l t I % % % t/m3.d kg/t I
卜———————卜———————}.———————}_———————}———————{_————一
16 0.89 2.248
I I l 8.84 I 538 I
口r——————1————一—r——————-1——————1
I煤粉l风温l二氧化碳}休风率l
I kgl/t { ℃ % l % I
卜———————卜——————一l}———————斗~~—一
l 80 f 976 14.30 2.58f
I....................I......,.............j....................J.......一,...一
由于原料条件限制加之工长对冶炼品种变化后的高炉操作不适应,97年相继
发生了几起炉墙结瘤、炉缸犬凉、炉河结壳事故。这里从高炉操作的角度列事故
的共性原因加以分析和总结。
一、几起事故概况
1.97年5月20日1#高炉中班,圜原料品位发生变化导致炉温呈现向凉趋
势,当班工长发现生铁含硫升高,但却错误地估计丁炉温水平,判断[si]=O.75%,
一步降至0.12%,当班工长也因经验较少而未及时采暇有效措施,全班深料线作
业,导致顽固悬料并形成结瘤事故。此次绍瘤:勾邢钢育史以来最为严重的一次,
加之处理过程中有所反复,共用一周的时间才使高炉恢复正常。
后2#炉长期处于不接受风量、崩悬料多、炉温波动大、深料线作业多的一个恶
性循环中,在发展边缘气流、热洗炉无效的情况下,被迫于9月14日降料线休
风炸瘤。
之间(操作方针规定[ii】:O.6--0.90%),工长将风温和煤粉用到了最高限,自班
炉温仍未有上升之势。白班后期休风换套~次,送风后料线无影(此后长时间料
线无影),不久炉况进一步恶化,炉料不在向下运动,风压呈锯齿状波动。至中
班又有一风口套坏,休风时导致风口全部灌渣。此次事故处理和炉况恢复麸用两
。
天时间。
,4.97年11月10日4{}炉,夜班探尺故障,靠定时放料和炉料顶钟来维持料
线,当时炉温在操作方针的下限,至当班最后一次铁时渣铁物理热不充沛,流动
性变差。白班接班后出现难行,观察风口前有闹渣现象,不敢坐料,立即联系渣
铁罐准备出铁。不久8i}}直管被烧穿,5分钟后铁口两侧的风口也出现倒渣现象,
组织出铁已不可能,皱追休风后风口、直管、勾头全部灌渣。
二、事故的共性原因
碱度一般在1.05—1.2之间。但由于没有中和混匀料场,原料的成分波动很大,
试验研究得出了炉渣粘度经验表达式为:
n=0.6+5.49expt一(T一(933.7+204.3R+8.62(‰t1203)))
/157.2)+f39.5-2.810oMgO))exp(一(T-一(933.7
从式中可以看出,高温下炉渣粘度主要受第二项的影响,而决定此项的因素
除了温度外主要是碱度和A1203,
一旦原料波动导致二者升高时炉渣粘度将增
大,流动性和脱硫能力都将变差,如果操作者不能及时调整,势必会造成其它事
故。因此说炉渣成分不理想及原料波动大是发生各种操作事故的~个外在原因。
2。操作者保持炉缸热量稳定的意识较差:邢钢过去一直冶炼高标号铸造璺
铁,炉3=E温度高,热量充沛,当热制度出现一定程度的波动时,高炉目身的抵抗
能力较强,不会引发其他事
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