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·376· 1 998年11月
只中间包,送轧56块坯,轧制厚度18、22毫米型工艺推广应用后的效益显然可观。
板,探伤63块,合格率44.4%。
5、问题讨论
4.2.2工艺筛选试验:冶炼22炉钢,浇3
5.1降低铁水硫含量势在必行。减少硫化
8、22
只中间包,送轧102块坯,轧制厚度14、1
物夹杂只有降低钢中的含硫量。众所周知,转炉
毫米板,探伤186块,其中认可工艺探伤92块,
炼钢去硫能力有限。故降低入炉铁水含硫量是
合格率64.13%。
最有效的手段。
4.2.3定型工艺试验:冶炼8炉钢,浇1只
根据收紧的硫含量标准≤0.030%.终点放
2、22毫
中间包,送轧80块坯。3,轧制厚度10、1
钢硫要求≤0.025%,则铁水硫由原≤0.060%,
米板127块,全部探伤’4,其中轧10、12毫米板
降低到≤0.040%,执行该工艺后,定型试验8
93块,探伤合格率为】00%,轧22毫米板探伤
炉钢的平均硫含量为0.020%,波动范围为0.
34块,合格率为73.53%。
01
7—0.025%,硫化物夹杂最高级别降到3.0
4.2.4经济效益分析
级.且经过有效的后处理,粗大条状的硫化物细
16MnR钢用转炉生产取代电炉钢。只有提 .
化变短均匀分布。如照片一、二(略)。
高转炉16MnR钢探伤合格率才有利可图。本
次试验合格钢的经济效益达18.87万元。按定
表1钢包复盖渣成分(%)
Al C 其它(包括Na。O
代号 SiO: ∑FeO203 CaO MgO S
及样发份)
I 31.28 1.60 1 7.08 2.76 0.71 38.260.31 余量 0.1
Ⅱ 35.90 5.44 13.68 2.89 3.47 25.420.29 余量 01
Ⅲ 48.38 4.06 j.82 5.】4 4.94 未分析 未分析 余量 0.11
只有降低铁水硫含量.才能把握冶炼终点 含量升到30%左右,(CaO)%相应降低,从
的拉后吹次数.才能有效控制转炉终点氧含量, 45%一55%下降到25~35%左右,显然改变了
这是确保转炉炼钢质量的基础。由于是化铁炉 渣性。以至带来一系列的影响;锰合金回收率
供应铁水,连续炉外脱硫条件尚未具备,为冶炼 低,各种成份不稳定,特别回磷严重,钢中硅酸
1 6MnR,专钢用
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