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金属加工:冷加工
在装配过程中检查油膜轴承时,若油膜轴承内表面表面 与偏心套。
磨损均匀 (巴氏合金层存在的前提下)且表面光滑的情 表 3 箱体 内孔及偏心套尺寸对 比 (单位:mm)
况可继续使用。但在油品污染、乳化、轧机不按正常启 使用一年离
项 目 新备件测量值 理论值 处理意见
动程序启动的情况下,巴氏合金会过度磨损。上述情 线后测量值
况,一则容易引起油膜轴承处辊轴的抱死;二则易引起 辊箱内孔 击188+0.01 击I881-16西I88+0.02 继续使用
油膜轴承的过度磨损,在装配过程中应及时更换过度磨
前偏心套外径 击l88—0.06 6188f6 击l88—0.08 报废
损的油膜轴承。②由于DANIELI轧机为悬臂式轧机,且
5.结语
前偏心套上端部分外表面为球面,在调料过程中,特别
是在用铝丝测量完辊缝空负荷旋转偏心套调整辊缝时, 2008年以来,通过精轧机辊箱装配过程中轴向和径
偏心套和箱体在负载作用下旋转易磨损,造成径向间隙 向间隙的检测及控制,我厂精轧机装配精度大为提高,
过大。 大大减小了无减定径机对轧制工艺造成的影响,为c级
(4)处理方法 当出现线材产品直径忽大忽小的情 产品精度的控制创造了好的条件,2009年c级产品合格
况时,可用百分表对其径向间隙进行测量。当径向综合 率为99.85%。同时,在与国产备件厂商交流的过程中,
间隙大于0.32mm时,应下线检查,并按表3所列的箱 我们总结的装配经验,也为精轧机备件国产化提供了宝
体内孑L及偏心套的理论值决定该零件是否报废,并按测 贵的经验,国产备件精度质量大为提高。MW
量尺寸结合理论值选择所需尺寸的备件,匹配好新箱体 (收稿 日期
B1012单臂刨床 电气改造
贵州航天天马机电科技有限公司 (遵义 563003) 覃广林 王 磊 刘龙江 袁招君
我公司有一台1973年的单臂刨床,由于长期未使 MT506SV4CN的触摸屏输入。
用,处于拆散闲置状态。该单臂刨床具有加工工件的宽 (3)控制部分选用 FX2N系列PLC和 FX2N一4DA
度大于龙门刨床的特点,有其独特的刨削能力。该刨床 数模转换模块,工作台各限位开关选用欧姆龙接近开
的主拖动系统是典型的老式交流电动机一直流发电动机 关。控制电柜、控制面板和按钮站均重新制作,各电气
一 直流电动机系统,能耗损失大,占地面积大,噪声 元件全部选用优质元件。
大;其控制系统采用的是逻辑继电器,线路老化已严 (4)制作主拖动电动机部分和刀架进给电动机部分
重,稳定性差,故障率高,维修困难。 的连接件,恢复传动、润滑、横梁夹紧的功能,逐步调
针对现有状态,我们对其进行 了电气改造,恢复设 整机床的各项精度。
备运行: 改造后,该刨床满足使用要求,长时间运行未出现
(1)主拖动方面,更换原有的z2型直流电动机, 异常,可靠性提高,噪声降低,占地面积减小,经对比
采用z4—200—31/55kW 的直流电动机,并采用欧陆 试验节能效率可达30%左右。
590P全数字直流词速器驱动,实现无级调速。 由于刨床改造我们
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