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金属加工:冷加工
设备s维修
_|【quiprnentandMaintenance
合理选用电器备件维修实例
洛lIBLYC~IJ]承有限公司 (河南 471003) 杨君峰 贺湘瑾 王克峰
中国人民解放军61413部队 (湖北襄阳 441054) 杜广超
随着科学技术的发展机床电器化复杂系数在不 临界状态,易出现大电流导致触点损坏。更换新的
断增大,选取更为合适的电器备件以提高电气控制 OMROV5A24VDC中间继电器,会因为频繁启动
的安全性及稳定性,可以降低维修成本以挺高产品 断开触点而出现控制系统安全稳定性不好且备件易
的竞争能力。以下通过三个例子说明。 坏的情况,使维修成本大幅增加。
(1)新乡3MK2010B内径磨床 在加工过程 为 了保证机床的生产效率,经过仔细测量,
中经常出现磨架往复动作失灵的现象。检查发现其 将原底座改为与CHNTJQX一13F/2Z10A24V中间
液压压力正常,手动捅阀动作正常。后经检查为中 继 电器。此继 电器在接24V电压时,允许承载的最
间继电器触电损坏引起,经更换后发现虽然能正常 大 电流为10A,远远大于电磁阀电磁控制线圈的电
工作,但故障现象经常出现且均为中间继电器损坏 流,提高了中间继电器使用寿命。改造后,机床磨
导致 。 架往复动作失灵情况得到很大改善,设备故障率降
其机床原厂设计采用OMROV5A24VDC中间 低 ,加工效率明显提高,中间继电器备件消耗也得
继电器,即该中间继电器在接24V电压时所允许承 到有效控制。
载的最大电流为5A。而在工作当中电流通过中间 (2)无锡HJY30—25液压压力机 在其工作
继电器线圈时,常开触点闭合,常闭触点打开,此 状态时,通过液压将压力由锤头通过模具传递到工
三
呵¨¨=-
时启动电流较大约为5A,处于中间继电器使用的 件上,由于生产需要其动作频率大约5s可完成整个
压力动作,每班累计动作达到数万次。
良,在平直区域信号电缆连接 “完好”,而到了拖
原厂家设定,当工件进入加工工位 ,会通过接
链弯曲部分 电缆就出现了 “接触不 良”, 反馈信
近开关将信号传出,然后控制电磁换向阀通电使锤
号不能得以正常馈送,因此出现 “跟踪误差过大”
头下压。其下限位采用的是行程开关,当锤头下压
报警,此问题和z轴的移动位置相关 ,有一定的
时,压住行程开关后,通过挤压行程开关使行程开
“迷惑性”,需要认真仔细的分析,抓住问题的实
关机械运动部件碰撞,使其触头动作来实现断开 电
质,少走弯路,及早查找到问题的根源。
路,此时通过电气控制电磁换向阀断电,使电磁换
7.结语 向阀处于
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