膜片成形模的改进.pdfVIP

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l圈 ;—玉J盹蜘; 嚣麓簸蠢 。 ..。黥j蕊爨蕊 膜片成形模的改进 陕西渭河工模具总厂 (岐山 722405) 苗麦秀 解金旗 1.问题的提出 从提高模具加工精度上人手是无法改变 目前状况的。 膜片是5600系列膜式感温探测器内部零件,如图1 2.解决办法 所示,材料为黄铜,料厚0.04mm,直径40.5mm。要求 为了解决上述问题,首先对模具进行分析。整个模 零件成形后无拉裂现象,波纹表面无凸凹点,波纹深度 具导向精度差,上、下模定位不准,落料凸模刃口与落 一 致,切 口整齐无毛刺。最初模具由美国进口,模具结 料凹模刃口配合不够精密造成落料不顺利,毛刺过大, 构如图2所示,模具用在冲制机上。工作时,气缸推动 从而导致拉深过程中材料无法流动而被拉裂。其次,凹 下模向上运动,上升到规定的高度后,落料凸模9和落 模波纹成形芯子与落料凸模内孔的间隙过小,导致膜片 料凹模3先冲出毛坯,紧接着凸模波纹成形模芯6和凹 材料被挤压,造成烂边、拉裂;挤压造成阻力增大,导 模波纹成形芯子 10对制件成形。该模具在最初的生产 致尺寸不稳定,卸料顶出困难,而且卸料环与落料凹模 中工作基本正常。但使用一段时间后,发现其冲出的零 刃口间隙小,模具一旦拆开换备件或磨刃 口,再装上就 件边缘拉裂现象严重,波纹表面有压痕,波纹深度不一 难以保证原精度,互换性差,需长时间调整,经分析决 致,尺寸不稳定,模具更是需经常修理,影响了生产。 定对模具结构进行改进。 原模具采用两滚珠导柱导向,模具工作不平稳,现 改为四导柱滚珠模架;为了确保落料凸模刃 口与落料凹 . 模刃El的配合精度,上、下模定位改为销钉定位;将凹 ‘ 模波纹成形芯子与落料凸模内孔的间隙在现有基础上放 大0.05mm;将原来的橡皮改用三个小弹簧均布,弹簧 装在凸模波纹成形模芯的固定螺钉上;将原来的卸料环 图 1 外圆与落料凹模刃口小间隙配合改为卸料环内孔与凸模 波纹成形模芯外圆小间隙配合,将卸料环外圆与落料凹 模刃口的间隙加大到0.1mm以上,为了保证波纹深度 一 致,上、下模增加限位柱,改进后的模具结构如图3 所示。模具工作时,拉板 18与气缸连接,气缸推动下 模向上运动,待上、下模合模后,先落料后成形。整个 过程结束后,气缸下降,上、下模分离,制件留在下模 表面,由高压气体吹掉,废料则通过拉料机构带走。 图 2 3.效果 1.支架 2.上模板 3.落料凹模 4.橡皮 5,盖板 经改进模具完全国产化,一次刃磨从 10万次提高 6.凸模波纹成形模芯 7.卸料环 8.底板 9.落料凸模 1O.凹模波纹成形芯子 11.挡板 1

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