提高Φ4.6m×(10+3.5)m中卸烘干生料磨产质量的措施.pdfVIP

提高Φ4.6m×(10+3.5)m中卸烘干生料磨产质量的措施.pdf

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维普资讯 一 38一 枷. T 2008 .No.7 提高 4.6mx(10+3.5)m 中卸烘干生料磨产质量的措施 张建明 (冀东水泥丰润有限责任公司,河北 唐山 064011) 中图分类号:TQI72.637 文献标识码:B 文章编号:1002—9877(2008)07—0038—02 我公司现有一 台 qb4.6rex(10+3.5)m 中卸烘干 1 出现 问题和解决措施 生料磨和一台ZX3000型组合式选粉机组成 的闭路 1.1 两仓粉磨能力不平衡及解决措施 粉磨系统 ,于 2005年4月开始试生产 。生料粉磨系统 生产初期,我公司结合设备厂家提供的资料和人 的设计生产能力为 190t/h,采用石灰石 、砂岩 、钢渣和 厂石灰石原料粒度状况 ,采取的生料磨内研磨体级配 铁铝矾土四组分配料 。 方案见表 1。 表 1 生料磨研磨体级配方案 研磨体级配/t 项 目 总量 平均球径 lOO ,t /ITI1TI mm 90ram 80ram 70ram 60ram 50utrn 40ram 30utrn 调 粗磨仓 6.25 21.44 26.72 21.18 20.20 95.79 77.11 整 前 细磨仓 30.06 33.19 33-38 96.63 39.66 调 粗磨仓 20.96 30-44 27.40 20.20 99.00 75-27 整 后 细磨仓 25.15 33.19 31.66 90.00 39.28 在运转一段时间后 ,台时产量一直不高 ,而且生 独出粗磨仓 的较粗大粒径物料和单独 出细磨仓的较 料成品筛余偏大,约在 16%~18%(801xm筛筛余 ,下 细小粒径物料 ,进而分析两个仓 出仓物料的被粉磨状 同)。此时生料磨内研磨体装载量已达到 190t,运转时 态 ,有效判断粗磨仓和细磨仓每个仓内部的粉磨效率 磨主电动机电流达到215~220A,显然生料磨台时产 高低。经过连续 5次取样分析 ,发现粗磨仓出仓物料 量低、细度偏粗等问题不是 由于研磨体装载量不足造 的筛余值明显偏大 ,其样品筛余值数据见表2。 成的。于是在生料磨中卸仓下部的出料输送斜槽内取 表 2 研磨体级配调整前后出仓物料细度对比 % 料 ,此处由粗磨仓 、细磨仓分别破碎和粉磨后 的混合 仓别 粗磨仓(5次取样) 细磨仓 (5次取样) 物料筛余约为 70%左右,比有关资料显示的数据偏

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