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式取得成功。矿批由12吨提高到15吨,布料环数由单环提高到了六环(矿3环,焦3环)。
3号高炉进行了大矿批的突破性应用。由于3号高炉设备条件好,决定在该高炉进行大矿批的突破性应
用实践。首先,针对下部炉型欠佳的问题,利用两周的实践对下部炉型进行了处理。在炉型完好的基础上,
的检验后,证实这次创新得到成功。现在,3号高炉的矿批已经达到了21.8吨,采用10环布料(矿5环,
焦5环),形成了—套稳定、成熟的操作制度,高炉顺行好,综合焦比低。
大矿批的应用,提高了高炉的炉况稳定性,高炉炉况抗击打能力提高,实现了长期的稳顺行。提高了
煤气利用率,煤气中C02分别由18.3%提高到18.8%和18.9%。两座高炉均取得了良好的技术经济指标。
裹1 1号、3号高炉综合焦比对比裹。ko/tFe
3.2控制边沿的合理落点
a角是指溜槽与高炉中心线的夹角。最大矿角决定了矿石在正常料线情况下的料面落点与炉墙的距离,
对边缘气流的发展程度起着决定性作用。
2号高炉由于属于护炉阶段,未进行大矿批试验。但针对其炉型条件和炉喉钢砖变形情况,展开了布料
落点的讨论。高炉炉型由于开炉初期操作不当,造成多次结瘤、炸瘤,炉型不规整,3号和9号风口方向偏
大;炉喉钢砖由于设备安装阶段水管连接失误而造成间隔无冷却,其中七块钢砖变形翘起,使料面堆尖呈
锯齿状分布,造成边缘管道丛生,炉腰温度点波动大,渣皮不稳定,容易脱落,造成热制度大幅波动,影
响焦比和生产安全。最终认为需要采用较大的落点来控制边缘气流,保证边沿气流的相对稳定,同时保护
高炉设备。通过不断的摸索,2号高炉的布料角度由27,25扩展到了33,30的四环布料。边缘煤气流得到
控制,高炉炉况的稳定性得到提高。在高炉的炉况顺行和技术经济指标方面都取得了显著的效果。
衰32号高炉增大角度前后综合焦比对比衷
同时,l号高炉和3号高炉也摸索出了最大落点。高炉一车间形成了大矿角的操作理念。
3.3提高炉渣碱度
炉渣碱度对热制度的影响是:比较难熔的炉渣,熔化之后进入炉缸时热焓高,带人的热量多,有利于
炉缸温度的提高;而易熔炉渣不仅本身热量低而且增加FeO的直接还原降低炉缸温度。目前南钢的渣量在
一车间逐步调高炉渣碱度,二元碱度由开始的1.25提高到了1.3-1.4左右。这种造渣制度使炉缸的热量的充
沛和稳定性得到提高,为降低铁水含硅和硅偏差提供了条件。
裹4车间目前的碱度水平和炉温水平
3.4 1氏硅冶炼
耗的一项重要措施。降低铁水含硅主要方法有二。一是在于控制硅源。硅移行于生铁是以低落带为媒介进
行的。SiO来源于脉石、炉渣与焦炭灰分。控制SiO的发生量,才能降低生铁含硅量。从平衡论观点,CO
移动受SiO:活量发生速度影响。因此,在分压与温度一定的条件下,渣中S她活量的控制,才能SiO控制
的发生量:从实际操作观点,除了提高炉渣碱度别无他途。一是还原进入铁粒,是在软熔带以下滴落的铁
粒与煤气中的及炉渣、焦炭灰分产生的之间进行的。因此,软熔带距渣面的距离的控制也是必要的。软熔
带的位置,在一定条件下,是由炉料碱度与热流比决定的。
在低硅冶炼方面,高炉一车间除了上述提及的提高碱度,还在提高风温、富氧喷煤和加强基础管理开
展了一系列的工作。在风温方面,采用混烧技术,双预热技术,和交叉并联送风技术。正常炉况下,保持
3%的富氧率。一车间实现了较低水平的含硅操作。3号高炉铁水含硅保持在0.45%,而l号和2号高炉也保
持在0.55%。
衰5车间二元碱度对比衷
3.5提高煤比
高炉喷煤是一项重要的节能环保技术,以煤代焦是降低铁水成本的重要手段,提高煤比对降低生铁制
造成本的意义重大。一车间在炉况长期稳定顺行的基础上,积极开展提高喷煤比实践。提高煤比,首先要
保证高炉的炉况稳定顺行;其次是炉缸热量充沛,凡是能够提高炉缸热量的动作都是提高煤比的有力保障;
还有就是避免渣量过大等。在保证炉缸热储备方面,采取了提高碱度,提高风温等手段;在高炉顺行方面,
采取了上述提及的大矿批多环,大角度等手段。同时保证3%的富氧率,加强了基础工作的管理力度。
表6车间煤比完成情况对比寰
3.6基础管理
(1)提高筛分效果:控制备料速度。加强检查力度。建立原燃料信息反馈制度。
(2)加强操作管理:制定操作方针,操作工培训,定时召开技术分析会,提高操作工的趋势
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