镇海乙烯装置节能措施与探索.pdfVIP

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·370· 全国乙烯工业协会 4.4优化GB一501工况。降低循环水消耗 表S CB一鳓l工况调整前后循环水用量 自装置开车正常以来,装置循环水温度对 GB一50l四段出口压力一直较大。由于循环 水厂风机没有配置变频,导致循环水温度随着 气温的变化而变化,一天内循环水的温差最大 接近4~5℃。GB一50l出口压力受循环水温 MPa升至1.80MPa,而出口 度影响,从1.7l 压力的联锁值为1.84MPa,如果不及时调整, 4.5优化裂解炉烧焦方案。缩短烧焦时间 极有可能因出口压力高高联锁而造成装置停 裂解炉的烧焦过程是乙烯装置能耗损失的主 车。最初在操作上的调整思路是,将GB一50l要部分,烧焦过程需要耗费大量的蒸汽和燃料气 出口冷却器的进出口阀全开,当出口压力升高 丽不产出产品,因此在保证裂解烧焦效果的前提 后,通过排FA一505丙烯积聚罐的不凝气来下,缩短裂解炉的烧焦时间不仅可以减少能量、物 降低压力。该操作一方面增加了循环水的消 料的消耗,同时也延长了裂解炉的可运转时间,对 耗,另一方面排不凝气造成大量丙烯冷剂的浪 提高装置经济效益具有巨大的贡献。 费,同时由于经常性排不凝气导致排放阀门内 2010年装置按照最初的烧焦程序进行烧焦。 漏,无法处理,增加装置物料的损耗。 月平均烧焦时间接近50h左右,烧焦时间较长,针 为了解决这个问题,参考同类企业乙烯装置 对这一问题,为了缩短烧焦时间,对每一个烧焦步 操作调整的经验,在操作调整思路上进行改进: 骤进行分析,经过探讨,省略了部分不必要的步 骤,并优化了烧焦条件,形成了一套快速烧焦程 (1)关小GB一501出口冷却器循环水的出口 阀,提高丙烯冷剂的温度。 序,具体做法有: (2)在循环水温度变化大的季节,提前做好 (1)烧焦起始温度由原来的800℃提高到 830 循环水的预调工作,保证GB一501出口压力保持 oC; 缓慢的升高。 (2)烧焦温度由860oC提高到880℃; (3)与循环水厂加强横向联系,及时开停风 (3)提高每一步骤的烧焦空气量; 机,稳定进装置循环水温度。 (4)缩短和省略烧焦步骤。 (4)推动循环水厂风机增设变频。 通过对裂解炉烧焦过程的优化调整,使裂解 通过改变调整思路后,GB一501的操作工况 h 炉的烧焦时间有了大幅缩短,从年初的平均50 t/ 得到有效的改善,并降低了循环水用量约1700 左右缩短到目前的40h左右。表6为裂解炉2011 h,共约降低能耗(标油)1.36 年各月平均烧焦时间。 kr,/t(乙烯)。 衷6 2011年月平均烧焦时间 月份 2月 3月4月 5月 6月 7月8月 9月 lO月 11月 12月 平均烧焦日寸问(h) 另外,在裂解炉烧焦过程中,烧焦气进烧焦罐 4.6 投用空气预热器。减少燃料消耗 之前需要注入冷却水冷却,这一过程将耗费大量 镇海乙烯设计有5台裂解炉有空气预热器, 的新鲜水,经过一段时间的摸索,通过对烧焦温度 用装置富裕的低压蒸汽,将进

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