新钢4#高炉炉底炉缸硬质压入造壁技术及其应用.pdfVIP

新钢4#高炉炉底炉缸硬质压入造壁技术及其应用.pdf

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2007年中小高炉炼铁学术年会论文集 新钢4#高炉炉底炉缸硬质压人造壁技术及应用 谢振华熊斌 (新钢公司第一炼铁厂) 摘要新钢4。高炉中修投产1个月后,炉缸二层部分冷却壁热流强度急剧上升,炉基多处泄漏煤气。影响 高炉的正常操作,存在安全隐患,直接影响高炉的使用寿命。为此,采取降低高炉冶炼强度、加钒钛矿、增 大冷却水压等措施,但冷却壁热流强度上升的趋势仍未得到根本控制。逐采取在炉底炉缸实施硬质压入造壁 技术,冷却壁热流强度快速下降至正常水平,炉基处无煤气泄漏,取得较好效果。 关键词高炉 炉底炉缸 硬质压入 1概况 筑研究院商定,2005年8月10日实施炉底炉缸硬质 新钢44高炉1997年9月25日投产,有效容积压人造壁技术,取得了较好效果。 2原因分析 326m3,炉底结构为六层立砌高铝砖。2004年12月 28日停炉中修,2005年2月3日中修完毕点火开炉, 2.1由于中修时炉缸炉壳、炉缸冷却壁未更换, 3月29日发现炉缸二层冷却壁、炉缸共三层光面冷 经过多年生产,炉壳与冷却壁间的填料层已由原安 却壁水温差较月初上升2—3.5℃,为此,对炉缸二 装时的20mm缩至1—3mm,加之长时期生产炉壳已 层冷却壁热流强度进行测量,发现194—2l4冷却壁 老化强度下降,当高炉中修重新投人生产后,无法 热流强度水温差达到58164Ⅺ/m2·h、4.9cC;消除砖衬受热膨胀产生的巨大应力,造成砖衬错位、 断裂和炉壳胀裂,并引起砖衬与冷却壁间的捣料层 43890KJ/m2·h、3.5。C;63264KJ/m2·h、5.6E,较 松动,在8。一98、19。一214冷却壁方向砖衬与冷却 其它同层冷却壁热流强度高出近33440—50160 KJ/m2·h最大生壁之间出现较大的间隙(空洞),高温煤气从砖衬裂 KJ/m2·h,超出厂工艺规程50160 产允许值。4月21日又发现炉缸二层84、9。冷却壁缝中窜入其中,形成煤气通道,致使此方向冷却壁 热流强度上升较快,达到46770KJ/m2·h、44542热流强度急剧上升。 KJim2。h,较3月29日高出11637KJ/m2·h、243862.2由于中修时,对原已上胀的炉壳未做任何处 m/m2·h。4月26日炉缸二层8“一9。、194—214冷 理,炉壳底部与基础间密封性的问题没有解决,投 KJ/m 却壁热流强度急剧上升,达到632352。h、66921产后,大量煤气从炉壳底部与基础间、炉底水冷管 KJim2·h、60393KJim2·h、78985KJ/m2·h、69459套管中逸出。 KJim2·h和64568KJ/m2·h,并且在炉基出现多处 2.3 44高炉从开炉至中修停炉,连续生产已近 裂缝跑煤气,其中炉基南面水泥基墩处一条长约3m 8年,经长期生产,炉壳已老化,强度下降。 的裂缝,此处煤气点着火后火苗高度约600mm;炉 2.4中修施工质量存在欠缺,冷却壁与砖衬之间 基北面有一条长约I.5m的裂缝,此处煤气点着火后 存在较大缝隙。 火苗高度约500mm,其它方向也有多处泄漏煤气。3硬质压入造壁施工情况 炉缸二层204—21 3.1方案设计 4冷却壁(10。风口)方向向下炉皮 3.1.1耐火基墩 开裂,裂缝长约800—1000mm,宽约1—3mm。上 述情况严重影响高炉正常生产,为此,在4月26日 在现有炉底密封围层以上,沿圆周方向开12个 后采取外部炉壳加固修补,降低冶炼强度、加钒钛 孔,用中20mm加长合金钻头,用冲击电锤将100mm 矿护炉、提高冷却水压等综合措施,仍然没有完全 厚的碳素捣打料层及230mm耐

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