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第26卷增刊 山 东 冶 金 V01.26,Supplement
2004年lO月 Metallurgy Ottoher2004
Shandong
新钢中板厂精整线增能改造
罗云山
(新余钢铁有限责任公司中板厂,江西新余338001)
摘要:通过对精整在线冷床、剪机收集装置等一系列设备的完善改造,使精整的产量、质量得到大幅度的提升,闯出了一
条投入少,见效快的旧设备挖潜创新之路。
关键词:精整;设备;改造
1 概述 剪尾、剪边,分别由一部剪机完成,因4’剪布位的缺
陷,投入后一直闲置,2’横剪则既要切头又要切尾,
新余钢铁有限责任公司中板厂(简称新钢中板 还要切取钢板试验用样条,再加上传动结构为顶杆
厂)于1978年建成,年设计能力12万t,主要精整设
分离式制动合闸,剪切速度很慢,成为精整上最大的
备包括2部冷床、2台剪边斜刃剪、1台切头切尾斜 障碍。
刃剪、1部收集冷床、1组收集辊道。1994年9月四 (7)随着钢板单重增加,生产节奏加快,3撑冷床
辊轧机改造后,年生产能力提高到35万t,主轧设备 拉钢速度和负荷明显跟不上生产需要,断冷床钢丝
增加了1架四辊轧机、1座加热炉、l台四重式11辊
绳,剃减速机齿的故障频繁。
强力矫直机,精整设备增加移钢台架l部、横向切头 (8)钢板钢印机为简易钢板横移滚印式,钢印不
切尾剪1部、3组收集槽。之后分别于1994、1996、
清故障率高后被拆除,无打印设施。
1999、2001年投入高压水除鳞、四辊液压AGC、2仂Ⅱ
(9)原记录台设置在收集辊道旁,室外噪声、粉
热炉、1’加热炉扩宽等,轧钢能力达到年产70万t,尘、严寒酷暑,记录员工作环境十分恶劣,加之其岗
精整工序能力不足的矛盾凸现,生产线受阻,钢板剪 位远离喷标,拉钢,收集和后设置的打标岗位,工作
切不得不离线落地,处于高度的瓶颈状态,极大地影 联系不便,影响收集速度。
响了轧机能力的发挥和经济效益的增长。 (10)品收集为3组绳轮传动拉钢式结构,推头
受钢丝绳牵引,在支持台架上滚动,柔性传动,易受
2存在的问题
钢板撞击,支架歪倒卡死;支撑架低于辊道面30mm,
(1)原拉钢冷床为7.32m×17.8m,l’冷床为
薄规格钢板易冲撞,支架撞翻变形无法工作,辊道间
12.74m×17.8m过跨2’冷床为24.15m×16.2m,无
距大于1500mm,钢板易钻人辊道内受阻;收集槽为
论是主跨拉钢冷床和1’冷床,还是过跨2怜床,都使 架空式支架结构,单薄脆弱,不到1年全部散架,后
毛板长度限制在16.2m以内,毛板单重受限,大几整个收集槽无法启用,只能在冷床输出辊道上收集,
何尺寸的钢板无法生产。 长期的正反转,辊道故障不断,导致停剪抢修。
(2)翻板机为曲柄联杆叶片式结构,工作制度为 (11)床输入输出辊道为单机传动,随产量逐年
正反转,翻板时间和吨位限制了生产速度的提高和 提高特别是大转炉热送生产的投入,高温快节奏,大
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