压铸铝合金熔炼改善.pptVIP

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铝合金熔化改善 1、针对目前熔化工艺状况,在工艺上进行流程改造(改善后工艺流程见下页). 2、按顺序对每道工序进行分析,找出问题进行改善(按工序分述如下)。 铝料存贮 铝料配比 铝料加料 集中熔化炉熔化 保温室除渣除气 铝液转运 机边保温炉保温 改善前熔化工艺流程 改善后熔化工艺流程 铝料存贮 铝料配比 铝料加料 集中熔化炉熔化 保温室除渣除气 放料至保温除气炉 旋转加强除气 测氢 铝液转运 机边保温炉保温 OK NG 增加工序 出料口补充除气 铝液转运 机边保温炉保温 测氢 增加工序 ① ② 具体工序改善项目 流程名称 ⑴ 铝料存贮 改善项目名称 铝锭存贮环境改善 改善目的 具体措施 改善效果 文件修订 1、防止铝锭仓因存贮环境潮湿,铝锭表面易吸附水分并生成白霉AL(OH)3 2、防止带有水气的铝锭加入大炉进行熔化时增氢: 3H2O+2AL=AL2O3+6[H]   H2O+Mg=MgO+2[H] 由FMD将炉房铝锭仓下水沟废除,改从别处排水,部分屋瓦更换,排水槽进行了清理. 铝锭仓得到了有效控制,经湿度计测量,湿度由80%降低到70%以下。并且铝锭未出现白霉现象。 未涉及文件修订 改善前(图示) 改善后(图示) 未有图片 铝锭仓铝锭未有白霉现象 具体工序改善项目 流程名称 ⑵ 铝料加料 改善项目名称 加料充满度改善 改善目的 具体措施 改善效果 文件修订 让铝料充分预热,蒸发水分,防止水气带入与铝液反应增氢,同时降低油耗。 培训看炉工如何目测炉料是否加满(加料口不能有明火冒出,竖炉不能烧空) 铝料进入熔化区时,已 充分的预热,有效地防止了水气的带入,同时能便于余热回收,降低油耗。 修订熔铝炉操作规程 改善前(图示) 改善后(图示) 未有图片 未有图片 具体工序改善项目 流程名称 ⑶集中熔化炉熔化 改善项目名称 在新购集中熔化炉中,设计挡渣池改善含碴含氢 改善目的 具体措施 改善效果 文件修订 渣既尽,气即除,降低铝液中的含渣量,即可降低含氢。 在新购的6#西安炉保温贮液池中隔成两个池,前面一个为挡渣池,可以有效挡住连续熔化时的铝渣,后面一个为贮液池。在挡渣池中精炼除渣,在贮液池中通N2除气。 经检测确认,6#新炉除渣除气效果均优于其它各炉。 修订熔铝炉操作规程 改善前(图示) 改善后(图示) 贮液池 挡渣池 单一贮液池 具体工序改善项目 流程名称 ⑷ 大炉保温室除渣除气 改善项目名称 精炼效果与精炼温度改善 改善目的 具体措施 改善效果 文件修订 延长通气时间,确保除气效果并避免N2气在高温下与铝液反应生成ALN夹渣。 把精炼时间由原来5min延长至10min,通6AB-2min,通N2气8min,精炼温度控制在710℃~790℃,以防在高温下生成大量的ALxNy夹杂物。 经测氢仪对比测试,含H2量由#11级(精炼5min)降低到#7级(精炼10min) 修订熔铝炉操作规程 改善前(图示) 改善后(图示) #11级 #7级 具体工序改善项目 流程名称 ⑸ 大炉保温室除渣除气 改善项目名称 精炼管改善 改善目的 具体措施 改善效果 文件修订 改善原精炼单孔直管在保温室中精炼不均的现象, 将精炼管前端做成140°的弯管,并开小孔,并培训操作工在精炼时在大炉保温室内每个角落都精炼到。 原精炼管为直管,靠近炉门处的铝液精炼不到,且不便于在炉底移动,现在改成弯管,保温室内四处都能精炼到且通气均匀。 修订熔铝炉操作规程 改善前(图示) 改善后(图示) 弯管并开小孔 具体工序改善项目 流程名称 ⑹ 大炉保温室除渣除气 改善项目名称 精炼介质改善(Ar气替换N2) 改善目的 具体措施 改善效果 文件修订 1、提高除气效果(已做对比实验,如下图)。 2、防止N2气在高温下与铝液反应生成ALN夹渣(Ar气惰性比N2要强) 引进高纯液态Ar气(纯度99.999%)直接替换现用N2,并将通气管道接至每台炉旁,进行集中供气(已在购买Ar气)。 已做对比实验,除气效果见下图,使用Ar气含气量由#7级降到#3级。 修订熔铝炉操作规程 改善前(图示) 改善后(图示) 大炉通Ar气10min (#3级) 大炉通N2气10min (#7级) 具体工序改善项目 流程名称 ⑺ 出料口增加除气工序(增多 工序) 改善项目名称 在出料口增加除气工序(针对目前未安装除气保温炉) 改善目的 具体措施 改善效果 文件修订 为防止在大炉保温室内除气不均或除气不彻底的情况下,在大炉出料口增加补充除气。 在大炉出料口安装陶瓷脱气管,并接通N2气管道,在每次放料时打开开关进行除气2~3min. 经连续抽样测试,除气效果要好且较稳定。 修订熔铝炉操作规程 改善前(图示) 改善后(图示) 陶瓷脱气管除气 通气后在料包中取样 通气前在出料口取样 具体

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