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膜极距电解技术研讨会论文专辑
离子膜电解槽直流电耗升高的原因及解决措施
李 明’
(中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司氯碱厂,山东淄博255411)
[关键词]离子膜;电解槽;直流电耗;原因;措施
[摘要]简要分析了离子膜电解槽直流电耗升高的原因,提出了降低直流电耗的3个措施,并简要论述了这
3个措施存在的问题及注意事项。
l直流电耗升高的原因 长,离子膜表面鼓泡,出现大量针孔,并且多种离子
阴极效率下降、槽电压升高,都会使直流电耗升 膜内部有牺牲芯材,在运行过程中牺牲芯材逐渐消
高。造成阴极效率下降、槽电压升高的原因有:①离 失,膜电阻大幅下降;而新离子膜的强度高,膜电阻
子膜的性能下降;②阴阳电极活性涂层脱落。 比旧离子膜大,因此槽电压升高。
2降低直流电耗的措施
在平时的操作中适当提高电解槽的温度,降低 表1更换离子膜前后电解槽温度和槽电压变化情况
出槽的碱和淡盐水的浓度,会在一定程度上降低槽
电压,使电耗降低;但是出槽碱浓度过低反而会降低
阴极效率,使直流电耗上升。从根本上降低直流电
耗有3项措施:①更换离子膜;②更换阴阳极网;③
将电解槽改造为零极距电解槽。
2.1更换电解槽离子膜
离子膜运行一定时间后,单槽加酸量大幅升高, 更换离子膜后电解槽阴极效率会显著提高。更
290.O
氯气纯度急剧下降,出槽淡盐水中游离氯含量、氯酸 换离子膜前直流电耗是2 kW·h/t;更换离子
盐含量大幅升高,电解槽的温度升高,说明电鳃槽内 膜后的直流电耗分别为(单位是kw·h/t):
副反应增多,离子膜表面鼓泡,出现大量针孔,此时
更换l台 2280.8;
可考虑更换离子膜。中国石油化工股份有限公司齐
更换2台 2277.O;
鲁分公司氯碱厂更换离子膜前的运行数据如下: 更换3台 2267.3;
l 996.2
出槽淡盐水游离氯含量 mg/L; 更换4台 2260.8;
单槽加酸量 575L/h: 更换5台 2255.5;
出槽碱质量分数 31.21%: .更换6台 2249.8。
518
槽电压 V;
可见:更换离子膜后直流电耗逐渐降低。一般
电解槽温度 88.8℃。
离子膜的运行寿命在3.O一3.5年,因此第2次更换
更换离子膜后电解槽温度降低,槽电压升高
离子膜时就要考虑更换阴阳极电极网,这是因为阴
(见表1)。
阳极电极涂层的寿命一般在6~8年,到第2次更换
电解槽温度下降是因为在运行过程中新膜强度
高,从阴极侧返回到阳极的OH一少,使电解槽内副 离子膜时基本使用6年半左右,从开始更换极网到
反应减少。电压升高的原因是:旧离子膜运行时间 全部更换基本达到了电极网涂层的使用寿命。
· [作者简介]李明(1970一),男,1991年毕业于青岛化工学院,现任中国石油化工股份有限公
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