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受煤坑煤斗YP卜100型电液动平板闸门改造·
罗志平,熊智,傅斌
(方大特钢科技股份公司焦化厂,南昌330012)
摘要:受煤坑煤斗1000x1000闸门,通过下部的摇动给料器碰撞来实现开关放煤,反复频繁的撞击使用。
造成闸门变形,同时也对摇动给料器造成较大的损伤,闸门变形后的掉落,砸坏下部的运输皮带机和摇动
给料器,影响进厂煤的卸车,本文通过对设备的改进,以提升卸车设备的效果。
关键词:受煤坑煤斗电液动平板闸门改造
l改造前运行状况
方大特钢科技股份有限公司焦化厂,现有焦炉3座,年产冶金焦82万吨,进厂生产用煤通过新、
老两条卸车线卸车,老卸煤生产线为上世纪八十年代末建成,使用长达二十年,有十六个容积各十
五吨的煤斗,受煤坑煤斗设计在地表下8米,进厂煤从火车车箱卸进受煤坑煤斗后,摇动给料器撞
开1000x1000闸门,由摇动给料器的插板往复开关,把煤放到皮带运输机上,运送到煤场。受煤坑
煤斗的平板闸门是通过摇动给料器的机械臂的撞击来实现开关,当煤含水量高、粘度大时,闸门很
难撞开,摇动给料器也因撞击闸门变形损坏,当开关不到位,歪斜脱落后,整斗十余吨煤将皮带运
输机和摇动给料器埋压,无法正常工作,严重时造成砸坏下部的运输皮带机和摇动给料器机,危及
人身安全且影响卸煤车的速度。为确保安全生产,提高卸车效率,我们采用电液推动技术,改造受
煤坑煤斗闸门,解决了长期影响卸车的问题,取得显著的效果。
2改造方案
针对平板闸门需要摇动给料器进行碰撞实现开关的现状、从设备的性能人手,解除闸板的碰撞,
采用电液推杆技术控制闸板的开关,解决因碰撞造成的闸板和轨道的变形,也克服了因开关不到位
漏煤埋压皮带机和摇动给料器的问题。
3实施方法及步骤
3.1技术准备
按照受煤坑煤斗的平板闸门的运动方式和技术要求,做好技术设计方案,测绘设计图纸,编制
施工方案。根据原闸板门的尺寸,利用原有的混凝土预埋件,采用热轧14b槽钢,设计闸门支架,
轮中心距:L=800mm,轮轴宽度:1300mm。
电机选用型号Y100L一4、2.2KW(380V),行程开关YBLX—KI/ll,按设计工艺要求,加工制做各
部件和连接件。(见设计图示)
3.2现场准备
焦化生产每天卸煤5500多吨,为不影响卸车,保证现场施工安装的顺利完成,施工实施前对现
场进行细致的勘察确认,确定现场位置和施工方案,制定施工方案,将各部件进行组装定位,预先
吊装到施工现场,来保证施工进度和质量。
3.3现场施工
3.3.1现场施工程序
①根据生产的情况,将十六个煤斗分成四组进行施工,每次安排四个进行改造,这样既能确保
生产也不耽误改造,先将原有的平板闸门架子实施拆除,再把新电液推杆平板闸门架吊装到位,调
整好位置,与原预埋件焊接牢固,组装连接电液推杆件。
②现场铺设电液推杆的控制电气件线路和操作开关箱,并进行调试行程,保正平板闸门开关行
程准确到位。(见设计图示)
4改造效益
改造前闸门通过机械臂撞击来实现开关,对使用的摇动给料器整体损伤所带来的每月维修费用
高达6000多元。闸门出现脱落的情况下,整斗15吨煤全部滑落,输送皮带将埋压高达3000多元。
一旦出现闸门脱落,需将近4个小时用于检修和清理,对卸车造成很大的影响,所造成的卸车延时
‘收稿日期:2010-5-22
费用2万元。卸车的延时也给生产带来非常大的被动,间接影响生产所带来的损失高达10多万。改
造后,闸门的运行状况良好,给稳定生产提供了强有力的保障,所带来的经济效益是可观的。
结束语
受煤坑煤斗1000x1000闸门,采用电液动推杆技术改造,经投人生产使用后,因其动作平稳、
无噪声、无振动、推力大(20000N)的优点,较好的解决了变形、脱落砸坏设备、开关不到位埋压
皮带机、危及人身安全等一系列问题,,设备的性能得到了提高,设备运行更稳定,取得良好的效果。
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