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双反星形带平衡电抗器整流控制系统的调整.pdf

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2007年中国氯碱设备与技术研讨会论文集 双反星形带平衡电抗器整流控制系统的调整 · 康宁1.,李洪涛2 【关键词】双反星形;整流控制系统;电流控制板;单级槽效率 . [摘要]介绍了通过对双反星带平衡电抗器的整流控制系统不断调整,使单级槽效率达到最大的方法,该法 。 可充分发挥设备的能力,并达到节电、节能的效果。 河北宝硕集团有限公司氯碱分公司(简称“河 压器温升噪声也有明显下降,保证了设备的平稳运 北宝硕氯碱分公司”)引进旭硝子1期离子膜法2万行。 ∥a烧碱项目,其槽型为单级槽3(4.3)组合,投运以 2004年8月下旬扩产,将电解槽由原来的18·台 来,运行基本稳定。整流系统为国产成套设备,采用 增加到20台。由于是3(4.3)组合:槽电压要增加 20 双反星形带平衡电抗器同相逆并联接线方式,单机 V左右,总槽电压在200V以上,运行电流34 组6脉波,两机组组成等效12脉波,整流变压器进 kA。从理论上推断,原整流设备完全能够满足工艺 要求。开车后,实际运行直流电压在204V以上、电 线(10±0.5)kV,13挡有载调压,阀侧相电压最高 流为34 达200 450 kA,运行很稳定。到2004年12月,为了进 V,电流为2×2 A,单机组额定输出直流 电压为215V,直流电流为20kA。两套机组并联运 一步提高产量,又将直流电流提高到35.5kA,两台 行,最大直流电流为40kA。控制系统采用早期模拟 机组都在1挡运行。当时,设备稳定时电流为35.5 板分立元件,多块插板结构。 kA,电压在206V左右,此后有时电流出现波动,随 1整流机组现状 槽电压的逐渐升高,电流波动更为严重。调整总电 流时,一台电流上升,另一台电流同幅下降,变压器 整流机组送电初期运行比较稳定,稳流效果较 一次侧电流也下降。上调给定电位器时无效,下调 好,直流电压为169.8V,直流总电流为34kA,满足 给定电位器时有效,总电流调不上去。在停一台整 运行的最低挡位功率因数为0.74~0.76。功率因数 流设备,单台单独运行在20kA时,电流均没有波 如此低的原因可能是控制角大。自动记录仪电流曲 动,检查触发板、调节板、功放板、电源板,均未发现 线非常好。通过投入高压电容补偿,功率因数达 任何问题。 O.95以上,两套机组又能满足电解生产的要求,为保 后经过仔细观察发现,电流波动时间有规律性, 证生产的稳定运行,未对机组功率因数过高要求。 当变压器一次侧电压下降时,才能出现上述现象,时 2原因分析 间在早晨5点半至7点半,而且高压10kV稍有变 经分析得知,整流机组功率因数低是由于厂家 化,电流也随之波动。分析认为:该厂进线10kV供 为追求稳定运行而把控制角限幅调得太大,整流机 电,由于电网电压降低,造成电

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