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氯碱生产中盐水精制相关技术论文集
盐水沉降器浮镁层的产生及解决方法
程殿彬
(天津大沽化工厂,天津300455)
[关键词]盐水;浮镁层;沉降器
【摘要]论述了盐水沉降器中产生浮镁层的原因及解决方法。
我厂1986年和1987年10月,盐水沉降器皆先距液面仅有0.5m。沉降器镁泥的分布一般是这样
后两次产生浮镁层(离液面0.5~2m不等),一旦沉 的:最下为镁泥层,其上为悬浮层,再往上为清液层。
降器液位控制不好,这层浮镁跑到自动反冲洗砂滤 若镁泥层高,悬浮层和清液层就要往上移。清液层高
器中,堵塞砂滤层,使过滤无法进行,被迫走短路(即 度就要大大降低,因此过去一般掌握泥浆层高度为
盐水不经砂滤器,从沉降器直接溢流到中和槽,经精 l m左右,这样不但可以保证清液层高度,而且可以
盐水贮槽用泵打至高位槽,然后送电解),大量悬浮 防止沉降器返浑。后来通过多年生产实践,我们与
物[主要是Mg(OH):)]灌进电解槽,堵塞隔膜,使电兄弟厂一致认为,可不控制沉降器泥浆层高度,有泥
解液中NaOH质量浓度急剧上升,槽压升高.电流浆就排,连续排泥更为有利。
效率下降,直流电耗升高,造成电解整体被动,迫使 1.4絮凝剂加量过多
X10。盐泥不
电解不得不采取修槽,或酸洗槽的办法。来挽回这种 经小试聚丙烯酸钠加入量达2.0
被动局面。据悉有些兄弟厂也发生过类似情况。现 沉降。1986年10月,因汽压低,混合水温度波动,
将沉降器浮镁产生的原因和解决的办法概述如下。 蒸发回收盐水含碱波动严重.使粗盐水过碱量不稳
1盐水沉降器浮镁产生原因 定,加之原盐质量太差,致使沉降器返浑,自动反冲
1.1盐质发生突然变劣 洗砂滤器频繁反冲洗,造成亏卤,急忙中多加聚丙烯
我厂1986年和1987年10月.原盐质量突然变酸钠.使沉降器上漂浮一层很厚的镁浆层。
劣。一般情况原盐的组成是:NaCI.94%~95%;2解决浮镁层的措施 ,
M92+,0.08%;Caz+,0.15%~0.2%;g誓,0.5%。2.1好坏盐相互搭配
但1986和1987年10月.原盐组成是:NaCI,89%~1987年10月沉降器产生浮镁后,我们将原库
94%;Mgz+,0.25%;Ca”,0.2%~0.25%;S(]i,
存好盐(盐坨)与新进质差的盐相互搭配,这样可使
0.7%。如H、文Z虽也有增加,但相差不悬殊,关原盐M92+含量及泥砂相对减少。
键是M92’和泥砂成数倍的增加。 2.2适当增加絮凝剂加入量
1.2絮凝剂加量不足 我厂盐水助沉剂是采用聚丙烯酸钠和苛化麸皮
无论是使用苛化麸皮。还是使用聚丙烯酸钠做 混用。在原盐质景正常情况下,聚丙烯酸钠加入量
絮凝剂.都应随着原盐杂质含最,特别是M92‘含量 是按10“掌握的。苛化麸皮是每班加4~5包(160
~211(I
的增加,相应增加J}j量.不然很细小的Mg(()H):.微 kg)。1987年10月沉降器产生浮镁后.聚丙
粒(胶体物)飘浮在盐水中就很难形成大颗粒加速沉 烯酸钠加人量未变.苛化麸皮是每班加8~12包
(321)~48t1
降。, kg)。
1.3沉降器排镁不及时 2.3沉降器大量排镁浆
原盐杂质禽链.特刖疋11M92+和泥砂的增加.势 1987年I【)J伸邛笨;}{{产二,j:浮镁后.我们每班派2
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