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钢水过程增氮分析与控制.pdf
第33卷 第3期 山 东 冶 金 V0l_33 NO.3
2011年6月 Shandong Metallurgy June2011
La I
《生产技术 I
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钢水过程增氮分析与控制
张立标,陈传磊,陈常义,高龙永,尹卫平
(济南钢铁股份有限公司 炼钢厂,山东 济南250101)
摘 要:济钢炼钢过程各环节钢水氮含量检测统计结果显示,连铸机浇注过程是钢水增氮的主要环节 ,而且氮含量高的炉
次 ,铸坯的横裂纹检出率较高。对大包保护浇注装置进行优化改造,在引进大包免烘烤套管的同时,改造大包水151与套管
结构,采用台式双密封、环形槽式吹氩 ,增强了密封效果。改进后,浇注过程增氮由20.0×10降为6.1×10~,横裂纹检出率
南3.61%降为 1.08%。
关键词:钢水;增氮;氮含量控制;保护浇注;横裂纹
中图分类号:TF777 文献标识码 :B 文章编号:1004—4620(2011)03—0014—02
、 控制过程增氮的措施,其他控制措施只做简单介绍。
1 前 言
3 炼钢及精炼过程防止过程增氮措施
为了解钢中氮含量对铸坯裂纹率的影响,取
D32钢种铸坯 1O炉次进行氮含量检测(取样原则是 1)转炉底吹气体采用全程供氩模式,避免因底
连浇炉次且工艺条件相同)。在对铸坯表面进行火 吹前期供氮而造成的氮含量偏高;2)控制出钢时
焰处理后检查发现,随着铸坯氮含量的增加,铸坯 间,及时更换出钢 口,保证圆流出钢 ;3)LF微正压、
裂纹检出率也增加。其 中氮含量在55×10 以上的 泡沫渣埋弧操作等。
炉次几乎每支铸坯都有皮下横裂纹。
4 连铸机大包到中包保护浇注装置改进
2 钢中氮含量变化规律
钢水通过套管从大包浇注至中包时,套管内形
资料介绍…,钢中的氮主要是钢水裸露过程中 成负压,很容易从大包下水 口和套管接缝处吸人空
从空气中吸人并溶解的。炼钢过程钢水增氮环节 气。原大包套管材质为石英 ,碗 口内为透气砖,在
主要有:转炉复吹控制不当及氮氩切换不及时会增 高温、烧冷钢条件下容易损坏变形,影响吹氩密封
加钢水氮含量 ;出钢过程散流造成吸氮;钢包吹氩 效果;且渣线处易损坏,插入钢液深度变浅,影响保
过程氩气流量控制不当造成钢水裸露吸氮 ;铸机浇 护浇注效果。在引进大包免烘烤套管的同时,对大
注过程保护效果不 良造成钢水吸氮。通过对D32钢 包水 口与套管的连接方式进行了一系列的改进,较
种炼钢各工序钢水中氮含量情况的跟踪检测分析, 好地解决了这一难题 。
了解各工序的增氮情况 (见表 1),从而有针对性地 4.1 连接密封方式的改进
控制钢水氮含量。 原大包下水 口和 “大碗 口”式保护套管结构如
表 1 钢中氦含量跟踪检测情况 ×1O 图1、图2所示,在生产实践中发现,其形状设计和连
序号 LF精炼前 LF精炼后 中包开浇5min中包开浇 15min铸坯 接方式缺点较多。因为其连接密封方式仅仅依靠
密封垫圈的填充作用,水 口与大包保护套管为线接
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