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改善压铸模具设计de实例.pdf
设置顶杆处 二、增加排气通道,稳定镶件尺寸
(共8处)
如图5所示的减速器壳体铸件,该产品共有5件
嵌件,且大部分一次成形,不再进行二次加工,对
嵌件的尺寸要求较严。在生产过程 中发现,产品的
嵌件长短不一,且不合格品分布完全没有规律性,
每个操作工、每个班次都会产生大批的不合格品。
经过分析可能原因如下:
(1)模具上嵌件安装底孑L深度不合格。
图3 改进后的铸件示意
(2)操作者未将嵌件安装到位 。
减小铸件的抱紧力 ,由于位置所 限,再想增加顶杆
(3)压铸机合模时因振动使嵌件脱出。
数量 已不可能,只能从减小铸件的抱紧力上下功夫。
(4)嵌件本身尺寸不合格导致安装不到位。
根据模具结构 ,我们决定通过采取二次脱模的
方式将铸件脱出,来分减第一次所需的顶出力。
具体方案如下:
将动模中型芯的尾部台阶加工到6mm厚,动模
型芯 (见图4)上安装孔的深度加工到 lOmm,开模
时,动模中芯随压铸件一起 向前运动 4mm,完成第
一 次脱模。此后,顶出板继续顶出,压铸件再从动
模 中芯上脱 出,完成第二次脱模 。
通过两次脱模,减少了每次脱模的力量,可顺
利完成压铸件的脱出。
5
经过现场排查 ,模具上 的安装底孔深度和孑L径
都符合图样要求的尺寸;嵌件尺寸也完全符合图样
规定的公差;据操作者反映每次嵌件都安装到位,
就是生产 出的产品尺寸长短不一,而压机振动 的原
因似乎也站不住脚。通过深人 了解 ,我们发现 了一
图4 缓冲体动模芯
个不起眼的问题,操作工反映:嵌件安装时似乎有
解决了压铸件的脱模 问题,还需要在下一循环 弹性 ,不易一下安装到位。
中使定模中芯准确复位,否则铸件尺寸将发生变化, 根据这个现象,我们做 了大量 的嵌件安装试验 ,
质量得不到保证。对于定模 中芯 的复位 问题 ,可利 结果表明:由于模具底孔与嵌件 的配合公差较小,
用模具 自身的结构来完成 ,该模具动模 中芯和定模 操作者快速将嵌件安装进去后,底孔 内的空气无法
中芯是相贴合 的,合模时,依靠定模 中芯将顶出时 排除,形成一个空气压缩后 的气垫,将嵌件从安装
跟出的动模中芯推回,即可使其准确复位。 孔中弹出。
通过上述模具结构的改进,从根本上解决了缓 为解决此问题,我们将模具安装孔的底部增加
冲体压铸件没有链轮安装孔底孔,后续加工难度大 了一个排气通道,安嵌件时使孔 内的空气能从此通
的问题,降低了废品率,大大提高了后续机械加工 道顺利排出,杜绝了类似问题的发生,保证了产品
的生产效率。 质量。
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