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全固冶金物H测试嗍建H25周年学术研讨会电文集
65Mn线材制弹簧断裂原因分析
陈斌
与鞍m铜铁股份自限公司技术中o.安徽马鞍山243000
摘要本文通过对fi5Yn线材&托制弹簧过程中的断裂样品进行g化检验分析.认为断裂的主要原困是绕制弹
簧时加I不|遣成的。
关键词:65‰线材:弹簧:断裂
12
某厂使用65Mn5ram线材.冷拉道到
118ram后,在绕制弹簧过程中断裂。为了探明其
断裂原因,在弹簧生产现场取了些断裂样品和对
应的线材样品,作如F分析研究。
1试样概况
从断裂样品上看,材料似在制弹簧过程中破 围2断裂样目外现
断,且断成-d,段-d,段的,有的样品只肯60~
2成分分析
70姗长,见罔l,断裂样品的外弧而上有横向裂纹.
见图2,观察断口发现断裂源于此处,宏观上看, 断裂样品和线材样品经化学成分分析,结果见
断裂源区为块黑色纤维区。 表i。
3拉伸性能
线材样品进行拉伸试验,其结果为:R。=
堕圈 伸率测量不Ⅲ。
—●—■●●●—l·—二=二=!
图1断裂样品外观
表1样品元素含量分析结果
全围冶金物4测试同建网25周年学术研讨台论文集
4金相检验 5分析讨论
取三个断n样品进行扫描分析,发现三个样品 1从成分分析结果看.65Mn线材完全符合
GB]T699
的断裂源均位于血』圈3中的“c”处,其微观形貌 1999标准要求,其制弹簧断裂的样品成分
为韧窝:扩展区的微观形貌则为解理。 与线材是一致的。
对断口面进行光学显微观察,发现断裂源附近 2线材和断裂样品的夹杂、组织情况正常,线
夹杂、组织正常。取线材和断裂的样品纵剖面观察 村样品表面情况良好口
(其中断裂样品是沿着表面横裂纹带剖开的),夹 3从宏观上看,制弹簧时的断裂样品为--4
杂物情况正常,B类(氧化铝类)级别不超过1.0,段小段的,几乎可称之为碎断,给人的感觉似乎
A类(硫化物类)级别不超过2.0,C类、D类几乎是材料根脆。但线村的拉伸试验表明,材料的强度
没有,组织为珠光体+断续铁素体网。断裂样品纵 井不高且断面收缩率较好。断口上断裂源区为一小
剖面上的对应横裂纹带的边有裂纹,裂纹内及其 块纤维韧性断口.显示造成断裂的拉应力很夫。断
附近束发现异常夹杂物.裂纹周围不脱碳,组织正 裂样品外弧面上的横裂纹带解剖后未发现脱碳、夹
常,见图4。 杂和其它异常组织。
4在制弹簧时,若绕制速度过快或其它原因,
可使扭转弯曲作用在外弧面上的瞬时拉应力远远
超过材料的抗拉强度,由于材料局部变形受阻或来
不及变形,导致材料在外弧面上几乎同时产生许多
裂纹进而碎断。
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